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炼油与石化工程

精细管控推动装置高负荷平稳运行

2026-07-17   关键字:   来源:[互联网]

30万吨/年CHP法制环氧丙烷装置3月投料开车以来,镇海炼化组建专项技术攻坚团队,精准优化操作参数,统筹推进关键设备改造升级

[中国石化报 2026-07-16]

何梦

夏日的东海之滨,镇海炼化30万吨/年CHP法制环氧丙烷(S-APO)装置正在镇海基地内平稳运行。该装置采用中国石化自主研发的S-APO环氧丙烷成套技术,具有物耗能耗低、产品质量优异等突出优势,近日已完成72小时满负荷标定,核心工艺指标均达到国际领先水平。

自今年3月装置实现投料开车一次成功以来,镇海炼化迅速组建专项技术攻坚团队,依托仿真模拟系统精准优化操作参数,统筹推进关键设备改造升级,加速推动装置跨过产能爬坡期,大幅提升装置负荷,以满产稳产持续助力企业创效。截至7月上旬,已累计生产环氧丙烷9.5万吨。

实干攻坚

破解高负荷运行难题

“氧化液提浓塔顶内置冷却器压差较高,塔底温度逼近联锁红线,再提负荷,装置就得停车。”在环氧丙烷装置操作室内,区域主管孙明立紧盯屏幕,神色凝重。今年3月以来,镇海炼化紧抓市场机遇、狠抓平稳生产,聚焦提升装置负荷持续攻坚。然而,氧化液提浓塔顶压差居高不下,为装置的满负荷运行带来挑战。

起初,装置攻关团队按常规思路调整参数,但压差并未降低。在联系专利商与设计单位共同“把脉会诊”后,停车检修似乎成为唯一选择。“决不能错过市场创效黄金期!”装置攻关团队跳出固有思维,提出“热力重构”方案——提高提浓塔循环物料供热量,减少塔底热源依赖。

攻关团队一头扎进数据堆,反复推演热量迁移对全塔的影响,不断调整装置参数。经过连续多轮的精准“手术”,塔内热量分布被重塑,塔底温度稳定控制在安全区间,压差难题迎刃而解。目前,装置高负荷稳定运行,持续释放产能效益。

协同攻关

实现绿色低成本运行

围绕绿色低成本运行,镇海炼化坚持源头减量、过程优化、末端循环一体化思路,开展装置废物资源化利用与减排攻关,以“小投入”撬动“大效益”。

针对含油废水处理难题,装置原设计处理路线运行成本偏高,若全部外送厂区污水处理厂,现有处理容量难以承载。镇海炼化联动各专业部门、设计单位组建联合攻关小组,打通跨专业协同通道,从方案论证、设计变更、物资采购到现场施工,全新废水分流处置路线仅用15天建成投用,保障装置顺利投料试车。目前,装置含油废水已实现科学分流处理。

同时,该公司深挖副产物循环利用价值。环氧丙烷装置废液焚烧炉产出碳酸盐固体副产物,原有处置流程需溶解、加药中和、沉淀过滤后外运,处理成本较高;另一边,镇海基地二期催化裂化装置中和工序需持续外购碱液,采购成本较高。“两套装置的资源完全可以打通循环。”镇海炼化深入分析工艺特性,反复推演物料配比与输送方案,最终敲定跨装置互通改造方案。改造后,碳酸盐溶液无须加药处理,直接输送至催化裂化装置替代外购碱液,从源头减少药剂消耗和固废外排,循环利用创效成效显著。

精细挖潜

降低能耗物耗

氧化尾气膨胀机可将尾气热能、压力能转化为机械能,助力空压机运行,显著降低蒸汽消耗。由于国内同类装置曾因投用氧化尾气膨胀机出现腐蚀问题,装置开车初期该设备暂未投用。

“每一吨蒸汽都要精打细算,一点能耗都不能白白浪费。”装置攻关团队联合设备、电仪专业人员,对设备运行风险、蒸汽工况、腐蚀隐患及应急处置措施进行全面梳理。他们白天紧盯现场参数,晚上开展方案推演,反复平衡运行风险和节能收益,多轮分析论证后敲定氧化尾气膨胀机定时腐蚀监控方案,成功投用氧化尾气膨胀机。如今,该设备稳定运行,每小时可节约15吨蒸汽。

锚定提质增效目标,镇海炼化以精细化管理为抓手,同步落地低温热利用技术改造、凝液回收、机封水回用等10余项节能改造举措。6月,装置综合能耗较设计值进一步降低,降本成效显著。

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