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大庆石化炼油二部 离线试验台 专治“娇气包”

2026-05-28   关键字:   来源:[互联网]

[中国石油新闻中心 2026-05-27] 5月25日一早,大庆石化炼油二部设备工程师刘锐像往常一样,在石蜡包装作业区巡检。今年年初以来,这里的石蜡月产量稳定超过2万吨,生产线保持满负荷运转。当他走到石蜡成品缝包机附近时,特意放慢脚步,仔细观察设备运行状态。看到一切良好,他满意地离开了。

自动缝包机是石蜡成品包装环节的关键设备。以前,大庆石化石蜡产品产销持续攀升,生产任务日益繁重,可原装进口的缝包机却格外“娇气”,一旦发生故障只能在线排查抢修,生产线不得不停下配合,单次维修长达四五个小时。更棘手的是,遇到复杂的故障难以快速找准症结,在线检修耗时费力,停机下线又不能开展修复校验,而原厂售后周期长、服务费用高,维保服务难以跟上生产节奏。

随着市场行情看涨、石蜡产销两旺,备用缝包机早已满负荷轮换,缝包机故障维修愈发成为制约生产线效率的突出短板,刘锐看在眼里急在心上。他明白,被动抢修治标不治本,得搭建一个能模拟实际运行环境的试验台,把故障机从生产线上搬下来离线维修。可市面上没有适配的工装,定制更是一笔不小的开支。

于是,刘锐牵头成立攻坚小组,翻说明书,啃外文资料,积极对接厂家,硬是将缝包机的567个零件摸得一清二楚。为节约成本,大家一头扎进库房,翻找筛选、拆解清洗闲置零部件,物资库存在他们手里变废为宝。他们常常为了一个匹配精度,在灯下比对到深夜,初代“铁架子”试验台就这样被一点点攒了出来。

在此基础上,他们利用电脑建模优化结构,用机床切割打磨底座,反复调试校准;通过钻研电控系统知识,攻克了设备高速运行中故障难以捕捉的问题。历时小半年,模拟线上工况的缝包机离线调试试验台终于搭建完成,彻底实现了“生产不停、维修不误”。

随后,刘锐和同事们又对试验台进行了升级,进一步提升其安全性和实用性,带来的成效也是实实在在的,依托离线试验台,员工们累计修复6台故障缝包机,12台拟报废的设备重新“上岗”,年节约生产时长超140小时,压降设备采购费用40余万元。

在传送带上,石蜡成品有序行进,包装封口的针脚整整齐齐。生产线不再受设备抢修掣肘,刘锐心里踏实了许多。他继续巡检,身后传来缝包机均匀有力的压合声,这是对他和同事攻坚付出的回响。

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