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吐哈油田石化厂节能降耗纪实
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吐哈油田石化厂节能降耗纪实
2007-12-13
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来源:
中国石油石化工程信息网
[吐哈石油报2007年12月10日] 吐哈油田石化厂生产经营涉及天然气、液化气、轻烃、电、水、蒸汽等能源,是指挥部的能耗大户。为了提高产品的市场竞争力,石化厂依靠科技进步、优化操作工艺、加强精细管理,群策群力开展节能降耗工作,顺酐装置正丁烷单耗从2003年的1.64吨顺酐降到2007年的1.22吨顺酐。
依靠科技进步 促进节能降耗
科技进步是石化厂实现持续发展的强大动力。为充分发挥科技资源潜在能量,使其成为促进协调发展和节能降耗的“助推器”,石化厂今年来在节能降耗上狠下功夫,取得了显著成效。
石化厂在国内顺酐行业首先采用“热量回收、综合利用、余热发电”的节能措施,把正丁烷氧化生成顺酐放出的热量和反应尾气,通过焚烧产生的热量回收生产蒸汽,利用蒸汽驱动3400千瓦鼓风机,节约了电能。多余蒸汽用于发电,减少购电量。2003年开厂以来,累计发电一千七百多万度。
石化厂在项目设计时,充分考虑设备的实际使用负荷,确定设备的装机容量。积极应用新技术、新设备、新工艺和新材料,避免“大马拉小车”的现象,提高了设备使用效率和能源利用效率。
2004年7月,石化厂建设丘东火炬气回收利用工程,并于2005年3月投运。投运当年即回收放空天然气300万立方米。截至今年9月累计回收天然气1100万立方米,经济效益显著。
2005年通过技术论证,引进ABB公司的变频调速技术对循环水泵、一次水泵、熔盐泵等大功率用电设备加装变频器。改造后效果明显,耗电量下降了20—40%左右,累计节电约三百多万度。2006年,改造蒸汽供应系统,通过新建中压锅炉、两套装置平衡蒸汽,提高了发电机负荷,截至目前节电50万度。今年10月16日,顺酐溶剂吸收及尾气循环改造项目开厂,实现了“五个提高”,即提高顺酐产品收率、提高原料和能源利用效率、提高产品质量、提高工艺技术、提高正丁烷利用率。达到了“四个”第一,即,正丁烷氧化法溶剂吸收工艺技术达到了国内第一和国际先进水平、实现了国内第一家固定床氧化法尾气循环吸收利用、改造后综合能耗指标位居国内同行业第一、第一家将顺酐生产水吸收法改造为溶剂吸收。
加强精细管理 促进节能降耗
管理创新是节能降耗的重点。为了加强能源管理,石化厂从加强制度建设入手,相继制订和完善了能源管理制度,规范用能行为,实现了能源管理的规范化、制度化,并加大用能检查和监督力度,形成了内有激励机制、外有强制执行的管理格局。认真收集、汇总能源消耗数据,进行科学分析、测算,编制《石化厂内部消耗定额》,制订《内部业绩考核管理办法和实施细则》,确定考核项目和指标,根据统计数据按月考核,严格兑现,增强了广大员工的节约意识。
各车间根据考核指标把生产消耗指标分解到每个班组,班班算产量、天天算成本,认真总结运行操作经验,反复分析核对运行操作数据,认真执行各项工艺技术管理制度,形成了操作统一化、规范化,调节精细化、制度化,内部消耗管理数字化、标准化的良好运行环境和操作习惯,极大地改善和提高了各项工艺技术指标,保证了装置“安、稳、长、满、优”运行。
培养节约文化促进节能降耗
企业员工是创建节约型企业的主力军。为牢固树立员工的节能降耗理念,石化厂充分利用宣传栏、板报、《石化简报》和《石化风采》等,加大对节能节水的宣传和教育力度,开展丰富多彩的节能宣传活动。各车间充分利用“逢十必学”、岗位练兵、节能节水知识竞赛等活动,培育节约文化。
制订《群众性三项活动管理办法》,深入开展群众性的合理化建议、技术革新和增收节支活动,进一步增强和提高员工节能意识。树立“勤俭办一切事业”的主人翁意识,从节约一张纸、一支笔、一度电、一滴水做起,体现员工创建节约型企业的精神,营造了“节约光荣、浪费可耻”的良好氛围。
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