从“芯”到“魂”的“智造”蝶变(图)
2025-11-14
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来源:[互联网]
石油化工行业首套全国产化碳五加氢石油树脂装置控制系统,已完成627个硬件模块和配套软件的全面升级。一颗颗0号色碳五加氢石油树脂产品欢快入袋[中国石油报 2025-11-13]
碳五加氢石油树脂装置岗位人员运用DCS精准控制装置生产运行。王淼摄
本报记者徐雪萍通讯员王淼11月11日,兰州石化8000吨/年碳五加氢石油树脂装置,屏幕上工艺参数不断跳动,岗位人员熟练运用分散控制系统(DCS)控制装置运行。生产线上,一颗颗0号色碳五加氢石油树脂产品晶莹洁白,欢快入袋。
“经过改造,这个石油化工行业首套全国产化DCS系统已完成627个硬件模块和配套软件的全面升级,运行效果很好!”兰州石化研究院(科技创新中心)数智化研发团队成员员鑫兴奋地说。
从“跟跑”到“领跑”,由“制造”向“智造”,兰州石化坚定不移走创新之路。碳五加氢石油树脂装置DCS系统的升级改造,让装置在焕发出活力的同时,也为石油化工行业工业操作系统的升级改造提供了“兰州石化方案”。
给“大船”加固龙骨
碳五树脂装置原来使用的系统,就像一位年迈的老工匠,曾立下汗马功劳,但随着时间的推移,逐渐暴露出一些问题。2024年9月以来,兰州石化拉开了一场取精用宏、固本开新的变革序幕,然而挑战远超预期。
“全国产化系统在复杂的石油炼化装置中尚无应用先例,其可靠性是我们最担心的。我们只能摸着石头过河。”聚烯烃一部工艺技术人员吴志林皱着眉头严肃地说。
兰州石化经过多轮风险辨识、试验测试、论证优化,决定采用“替换+升级”模式,花小钱办大事。在保持现有机柜位置、柜间电缆和现场信号稳定的前提下,装置人员对卡件等627个部件进行替换,同步更新服务器、操作站、操作系统等,逐一解决兼容性问题。很多自主研发的先进技术得到了应用,碳五加氢石油树脂装置实现从“芯”到“魂”的全链条技术升级。
“这不是简单的设备升级,是在为工控安全上一道保险。”兰州石化转型升级乙烯改造项目副总经理李征宏强调,“工业操作系统升级改造,加快了工控新技术的应用,也提高了整个产业链的韧性。就像给大船加固了龙骨,让它在波涛汹涌的大海中航行得更加稳健。”
15天的挑战
15天,是留给DCS改造项目的时间。要在有限的时间内完成改造任务,必须科学规划、严谨实施每一个改造步骤。
兰州石化提前部署,成立了由研究院(科技创新中心)、转型升级乙烯改造项目经理部牵头,机动设备部、机电仪运维中心、聚烯烃一部等多方力量组成的“尖刀连”,打响了一场与时间赛跑的跨专业跨部门的协同战。刚开展工作,团队就迎来一个接一个的挑战:硬件不兼容、操作人员不会使用新操作系统、新旧系统切换可能导致波动……面对新的工控机与原有的工控终端远程操控延长系统(KVM)的“水土不服”,攻关团队经过与控制系统厂家及KVM厂家连续72小时的攻关,终于实现信号稳定传输,画面更加清晰。“本次升级改造力求给工艺操作人员最好的体验,因此在KVM测试遇到问题时,我们绝不将就,力求完美解决问题。”机电仪运维中心技术人员蔡沙说。
2天完成627个硬件升级,1天完成SAT测试覆盖2000余项参数,7天完成现场回路调试……相比硬件改造,软件迁移更像一场“静悄悄的革命”。兰州石化携手原系统厂商,集结研发力量,逐条转换,顺利完成了10个月历史数据的迁移工作。
