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炼油与石化工程

南海东部油田:自研新工艺,助力深水油田精益生产(图)

2024-08-30   关键字:   来源:[互联网]
  [国际石油网 2024-08-29]
  截至8月下旬,由中国海油深圳分公司
  流花油田作业区
  组织研发的新型低温破乳剂
  持续保持良好应用效果
  成功破解流花16-2油田群
  低温含蜡破乳的业界难题
  油水处理成本创历年同期新低
  为深水油田的高质量开发
  探索出新路径
  “破乳”是啥?
  流花16-2油田
  采出原油含蜡量较高
  属于高含蜡轻质原油
  油田距“海洋石油119”FPSO
  超23公里
  通过水下生产系统开发
  是我国水下输送距离最远的油田
  在通过长距离海管输送时
  原油的“体温”不断下降
  最低时仅有15摄氏度
  加上运输造成的强作用力
  大量蜡质以微蜡晶颗粒的蜡晶
  形式析出
  油“抱”水
  析出的微蜡晶颗粒
  附着在油水界面
  改变了界面状态
  使和原油互不相溶的水
  能够混合到一起
  变成极其稳定的
  油包水乳液
  这就是乳化的过程
  乳化现象在原油开发
  过程中都不同程度存在
  但由于流花16-2油田
  原油“体温”极低
  加上含蜡“体质”
  导致乳化程度比传统工况高得多
  与水的融合更为紧密
  因此,对生产流程的冲击更为严重
  成为深水原油开发面临的业界难题
  业界难题怎么破?
  经过数轮的研究攻关
  流花油田作业区
  根据生产实际明确了
  “破乳剂破乳”的工作思路
  联合国内外科研技术单位
  围绕原油组分与乳液形成两方面
  针对乳液组分、乳化过程
  乳化界面及界面张力
  进行系统性多重分析
  奋力探索“根治”乳化的办法
  今年以来
  流花油田作业区
  基于破乳机理的新认识
  通过多次试验
  成功研制出一款
  水溶性小分子低温破乳高效配方
  该新型破乳剂
  较原使用药剂成本降低42%
  不仅彻底解决低温含蜡破乳难题
  还能有效降低油水处理成本
  水处理成本同比降低6倍
  油处理成本同比降低1.5倍
  流花油田作业区耗时三年
  成功解决了低温高含蜡破乳难题
  具有极高的行业推广性
  相关创新成果
  也为降低海上油气生产能耗
  巩固了技术体系
  助力企业精益管理迈上新台阶
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