齐鲁石化炼油厂优化增效出实招
2022-04-18
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-04-15]“我们根据市场需求变化,灵活调整生产方案,实现了增产增效的目标。”齐鲁石化胜利炼油厂副经理李小军说。3月份,该炼油厂全力克服疫情带来的市场压力和人员紧缺等不利因素影响,在优化物料平衡和产品结构上动脑筋、出实招,压减航煤和裂解原料产量,增产汽柴油,全月生产汽油19万余吨,柴油20万余吨,均超额完成生产计划。灵活调整,满足物料平衡
3月份,炼油厂受部分装置停工检修影响,全月原油加工计划81万吨,要完成该计划,最大的难点在物料平衡。为此,该厂灵活调整生产方案,努力实现物料平衡。
首先是第二延迟焦化装置停工检修的影响,因炼油厂加工胜利油较多,胜利油的渣油收率高,而渣油主要靠焦化装置消化,因此,焦化装置的检修给渣油平衡带来困难。
原计划3月15日停工检修的渣油加氢装置,因疫情推迟半个月,早已排好的物料平衡计划再次被打乱,为此厂里相继作了两版物料平衡方案。“从实际情况来看,虽然渣油加氢装置推迟检修,但由于我们对物料平衡精准预判,没有影响下游装置对原料的需求和生产。”炼油厂生产调度科副科长杨春剑说。
接到渣油加氢装置延迟停工通知,此时常渣库存已涨至最高,恰巧3月份船燃没有出厂计划,船燃有4个罐,可暂时拿出来装渣油加氢装置生产的常渣,相关车间克服流程动改复杂的困难,迅速完成了倒罐、置换工作,此举解决了两个难题,首先是常渣库存高的难题;其次是妥善保存了常渣,为下游催化装置提供了充足原料,增产了汽油,一举多得。
增产汽油柴油,迎合市场需求
进入3月,春耕来临,市场对柴油需求增大。受疫情影响,市场对航煤和裂解原料需求减少,炼油厂优化产品结构,多产汽柴油,少产航煤和裂解料,在满足市场需要的同时,实现效益最大化。
抓住创效时机,合理优化催化裂化装置原料配比,提高尾油掺入量,改善催化原料性质,保证汽油收率最大化。同时增加新鲜催化剂补入速度,提高系统催化剂活性,反应温度按照指标上限控制,提高反应深度,增加转化率,多产轻质油品。
与此同时,该厂针对氢油联合车间三加氢装置石脑油,开展增产汽油专项攻关,通过投用轻烃回收装置异构碳五分离塔,从3月11日至3月21日,10天的时间增产汽油528吨。在增产柴油方面他们采取降低反应温度,减少气体收率等举措,提高柴油收率。
战胜疫情,做好优化“加减法”
3月中旬,淄博地区疫情卷土重来,炼油厂多名员工无法到岗,然而装置在运转,生产不能停。在岗干部员工把坚决打赢防疫、检修、生产三线攻坚战当成任务,迅速成立生产应急队伍,主动加班加点积极应对人员紧缺、物资匮乏、生产组织难度大等多项挑战。不仅如此,他们还不放过任何一个优化创效增收的机会。
“多产高附加值产品是为了增效,压减市场需求不旺的产品也是为了增效。”炼油厂生产调度科副科长杨春剑说,该增产的增产,该压减的压减,做好优化产品结构的“加减法”。
“按照压减航煤的要求,我们优化分馏塔操作,提高石脑油终馏点,增加石脑油产率,同时降低航煤抽出比,以降低航煤收率,适当增大柴油收率,实现少产航煤、多产柴油的目标。”连续重整车间副主任郭军说。
