当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  茂名石化全流程优化降低制氢成本
炼油与石化工程

茂名石化全流程优化降低制氢成本

2021-10-27   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2021-10-26]近日以来,茂名石化炼油分部面对国家“双限双控”导致的原料煤大幅上涨、煤制氢装置制氢成本同时大幅升高的不利局面,迎难而上、不等不靠,通过采取全流程优化,努力提升3号制氢装置负荷,有效降低制氢成本,取得良好成效。
  “双碳”背景下,全国各地严控碳排放量,煤炭价格持续高涨,据测算,煤制氢装置吨氢成本远高于干气制氢成本,如何做大干气制氢负荷,降低煤制氢负荷成为当前优化创效的重点。
  分部生产、技术等管理室与联合二车间组织专业骨干开展技术攻关。他们针对当前制氢原料气中氢气含量偏高的难题,优化干气流程、增开膜分离等提纯设施,最大量增产氢气。
  3号制氢装置原料气主要是以加氢干气为主,氢含量基本在50%-60%左右,氢含量偏高,会造成制氢总体转化率下降。攻关组成员积极与分部生产管理室沟通,不断优化制氢原料,增开膜分离系统,回收提纯富氢线中的氢气,增加产氢量。
  为了确保3号制氢装置在提负荷过程中的平稳操作,攻关组成员严格监控每一个关键参数,精心摸索关键参数最佳运行范围,建立不同负荷下工艺运行台账。制定《3号制氢装置提高负荷优化操作指导意见》,下发到班组反复培训。车间工艺管理人员每天跟班指导班组人员优化操作,每一步关键操作都确定责任人和完成时间节点,确保装置负荷按照计划逐步提升。
  与此同时,为了确保3制氢装置原料干气量充裕,攻关组采取多项措施提高原料干气量。一方面,加强与公司计划、生产等机关部室及化工分部沟通协调,确保化工甲烷氢最大能力输送送炼油,另一方面,在优化节约瓦斯消耗上做大文章,努力降低常减压等装置瓦斯消耗。
  经过一系列优化调整后,3号制氢装置产氢量由10月初约30000标立/小时提高至目前的45000标立/小时至48000标立/小时,最高可达到50000标立/小时,装置产氢量提高1.3吨/小时,节约产氢成本约6500元/吨,月可降本增效近2000万元。
友情链接