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茂名石化:在线消除隐患保装置安稳运行

2020-09-14   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2020-09-11]8月21日,茂名石化化工分部聚烯烃运行部2#高压装置颗粒水系统换热器出口流量出现异常,导致产品出现黏连。面对突如其来的变化,高压装置区攻坚克难,在装置满负荷生产的情况下,采取转产低熔指牌号、溢流等手段,成功消除换热器流量异常,确保装置不减产运行。
  8月21日8:30分,高压装置区内操发现颗粒水系统换热器E1902出口流量骤降,随即报告装置区负责人。高压装置区负责人林兴立即赶到中控室,采取调大颗粒水流量调节阀进行紧急处理。
  “现在是持续攻坚创效的关键时期,我们要在不停车不减产的情况在线解决这个难题。”8月21日一大早,高压装置区负责人林兴带领车间党员突击队和党员攻关组,在操作台前立下“军令状”。
  由于,2号高压装置运行了近3个月,换热器内部积聚大量低分子的蜡,使得换热器管径变小,换热效果不好,出口流量降低,导致产品出现黏连现象。运行部计划让装置停车进行换热器清洗,副主任林兴考虑到一停一开,将损失近20万元,他立即组织车间党员攻关组进行技术攻关:如何在不停车不减产的情况下顺利解决该问题。
  林兴带领党员攻关组召开技术攻关会讨论如何解决流量异常难题。工艺员朱耀炜提出建议:“我们可以转产低熔指牌号2520D,提高颗粒水温度,将低分子蜡进行溶解。”装置区副主任林兴补充道:“对,同时采取溢流的方式,加大对低聚物的冲刷。”他带领装置区党员突击队蹲守现场调整装置颗粒水系统,优化颗粒水除垢操作,提高颗粒水的换热效果,不断调试挤压机模头压力,确保切刀的切粒效果。随后,林兴组织装置区的党员攻关组成员针对转产低融指牌号产品2520D方案中的每一步骤、每一环节进行推演,确保转产过程顺利完成。
  8月24日9:00时,林兴在操作台靠前指挥,党员攻关组群策群力,按照既定步骤有序操作、调控参数,林兴下达切换过渡料仓的指令,开始转产2520D牌号。
  为了颗粒水的换热能力,林兴提前调整切刀的进刀压力,并将筒体的三路蒸汽关掉,加强筒体的冷却能力。党员、工艺主任李侈富和工艺员朱耀炜扎根现场,全程盯紧挤压机的运行情况。
  11:30分,林兴开始降低丙烷注入量,挤压机压力和熔融指数开始发生明显变化。他当机立断发出指令,马上组织内操开始调节其他参数,并嘱咐外操注意查看颗粒水系统换热器出口流量的情况,观察大块料阀颗粒料的粘连情况,根据情况调节设备参数。
  13:00时,换热器E1902出口流量正常;15:05分,2520D产品指数合格,正式切到合格仓,茂名石化化工分部聚烯烃运行部一次成功转产2520D产品,啃下装置长周期运行的“硬骨头”,为公司增效创效又填新的效益点。

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