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抚顺石化及时解决生产问题 技术攻关降耗增效

2020-06-17   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石油报2020-06-16]
  本报讯(特约记者赵旭东)抚顺石化对40万吨/年芳烃抽提装置全面深挖降本增效措施,截至目前,装置今年创效超过3800万元。
  40万吨/年芳烃抽提装置在国内规模较大,在产品整个生产过程中,每个环节都存在着水、电、气、风的消耗。公司将芳烃抽提装置年度生产任务和节能降耗工作细化到每一天,通过经济分析等方式,每周对技术指标进行对标分析,剖析装置技术经济指标完成情况,及时查找工艺运行中出现的异常原因和装置运行短板问题,对查找出的空冷器散热不均匀等生产难题,制定对策开展攻关,按生产难题“轻重缓急”的原则予以解决。今年先后开展“FV-10005调节阀卡位”“23台高危机泵机械密封隔离液储罐增加压力和液位报警”“空冷器操作平台增加钢板”等7个技改技措项目,目前,已有5个项目顺利投入运行。
  由于芳烃抽提装置产品质量受原料变化、环境温度、溶剂纯度等因素影响较大。为进一步提升产品质量,达到优中选优的品质,公司加大了产品指标控制,成立专门攻关小组,将班组运行工程师、技术骨干纳入攻关小组中,从加大抽提塔温度控制影响产品溶剂指标等难点控制环节入手,结合历史运行数据和操作规程的控制指标参数,制定具体攻关措施和操作参数,并在芳烃车间微信群中,每2个小时对指标控制参数和产品质量情况进行一次通报,确保装置时刻处于最佳运行状态,实现产品合格率100%。
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