齐鲁炼油厂:紧盯效益增长点 全力冲刺攻坚目标
2020-06-10
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2020-06-09]齐鲁石化炼油厂抓住成品油市场需求逐步释放的契机,全力组织成品油生产出厂。紧盯每一个效益增长点,及时调整产品结构,优化95#高标号汽油、柴油的产量和所占比例,开启增产创效加速度,冲刺百日攻坚创效目标。统筹优化增效益也要保市场
“市场瞬息万变,我们要瞅准时机,迅速出手,争取效益最大化。”炼油厂生产调度科副科长杨春剑近期异常忙碌,炼油板块恢复高负荷生产,要做好统筹优化,与时间抢效益。
“事实上,增产高标号汽油也有一定难度,需要进行精准调和。”杨春剑坦言。他们协调公司计划处等相关部门,组织调和高标号汽油的组分进厂,在原料充足的条件下多产多销。
正常情况下,该厂第三油品车间储存高标号汽油的储罐只有3个,每个储罐的储存能力为7000立方,为了满足目前的市场需求,要将低标号汽油的储罐改为高标号汽油储罐。但是,由于工艺特点,罐底会有1000多吨的底油,怎样将其重新调和成高标号汽油?而且,高标号汽油的需求量大,要求调和速度既要快成功率也要达到100%,否则,出厂量接不上,下游厂家就会找其它的生产厂,杨春剑用“过了这个村就没有这个店”来解释转瞬即逝的机会。
高标号汽油要达到出厂标准,所用的组分得精确计算,定出合适的比例配方。杨春剑和科室成员们根据罐底油的存量以及各组分的指标反复调整,从相互制约的各个指标中找到平衡点。辛烷值是高标号汽油中的一个重要指标,经常卡边操作,既要保证产品合格,又要控制优质组分的用量。每次调和出一罐高标号汽油,杨春剑都会关注分析结果,直到合格才放心。
针对柴油市场一直向好的实际情况,该厂优化加工路线,组织实施原进二加氢装置的催化柴油改进蜡油加氢流程优化,停用二加氢装置,降低了物耗能耗,优化后的流程更加合理,极大提高了柴油的生产能力。该厂抓大不放小,合理控制航煤和船燃等产品产量,满足市场需要。
多措并举提升柴油产量
“增大柴油产量,一要有充足的加氢原料,二要有稳定的氢源。”氢油联合车间主任孙涛介绍说。为保证高负荷稳定生产,该厂为其配置了氢气流程专线,构建了稳定的车间氢气内网,与厂内外网氢气通过压控阀相连,在外管网氢气波动的时候,供应装置的氢气原料依然稳定、充足。
上游单位第四常减压装置常三线、第三常减压装置常三线干点由以前的355℃~360℃提高到370℃,最大限度的增加原料供给。车间还优化了自动反冲洗过滤器产生的冲洗油流程,将以前冲洗有杂质的反冲洗污油线的流程,改为去原料返回罐区线。经罐区沉降后,污油转身变原料,增加了原料量,又减少了污油量还缩短了污油全厂加工流程,可谓一举三得。
“装置要高负荷生产,设备平稳运行,认真巡检、精心操作是关键。”车间副主任杨建华介绍。车间要求外操强化现场巡检力度、内操盯表要微调、细调工艺指标,提升柴油产量。
“负荷很高的时候,调整的手段就会很少,既要用氢最少还要保证产品质量合格。”内操陈艳霞深感责任重大,每天只要坐到操作盘前,眼睛就时刻不离DCS画面。
强化责任确保“油等车”
“出入口阀已开,注意观察压力变化。”“收到,压力正常。”5月29日,在该厂第三油品车间汽油泵区,班组员工正在进行储罐切换,4月份以来,高标号汽油需求量增大,员工的工作量也增加了很多。
“调度下达调和指令以后,我们按照要求切换储罐,流程改好以后,再将调和配方准确输入调和系统。”第三油品车间副主任孙萌大部分时间都在现场巡查,亲自确认生产流程。操作的每一步都得规范标准,时刻监控系统运行情况,流量、压力控制在合格范围,同时,在调和系统中在线加入计算好的抗静电剂,防止油品在运输过程中发生静电聚集,造成安全事故。
对第三油品车间来说,储罐切换是难点。习惯性的操作容易造成失误,车间管理人员和岗位员工在操作前对流程进行“双确认”,哪个阀门该开动?哪个阀门该关闭?坚决不能存在侥幸心理。低标号汽油管线落实隔离措施,将气动阀门改为手动并勒死,为防止低标号汽油串入高标号储罐加上“安全锁”。储罐全部调满并分析合格后,静等计划,确保“油等车”不能“车等油”,为抢占市场创效提供保障。
车间不断摸索更适合的汽油自动调和模式,逐步将比例调和改造为指标调和。比例调和时,关键指标会稍微富裕一些,容易造成质量过剩。指标调和能够让数据更加精准,避免效益流失。目前,该项目正在模型完善期间,计划6月份投入试产。
