安庆石化多点推进百日攻坚创效
2020-04-24
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[中国石化新闻网2020-04-23]4月20日,安庆石化炼油二部催化区域Ⅲ套催化裂化装置开展百日攻坚创效行动近一个月,成果频出:增产创效产品丙烯每天增效20万元,自产中压蒸汽量有所增加,含硫污水量逐步减少,装置平稳率显著提升,节能降耗效果较好,现场面貌焕然一新。增产丙烯增效明显。由于疫情影响,近期,丙烯价格几乎翻了一番,在此背景下,公司决定执行增气减油的生产方案,在公司领导的大力支持下,Ⅲ套催化裂化装置提高反应温度,改变产品分布,增产液化气,并迅速制定丙烯助剂的加注方案,分阶段灵活添加丙烯助剂。同时,优化吸收稳定单元和气分单元的操作,控制气分丙烯塔回流比,减少塔底丙烯夹带。目前,Ⅲ套催化裂化装置液化气收率比活动前增加了4%,丙烯日增产50t,每天增效20万元。
自产中压蒸汽量增加。区域重点优化反再操作,控制催化剂适宜活性,保证良好的产品分布,油浆收率控制在5%以下。同时,提高掺渣比,调整催化剂加注量,保证催化剂适宜活性,保证了外取热发汽量不小于120t/h,较活动前自产中压蒸汽量增加15t/h。
含硫污水量减少。区域上下群策群力,通过减少预提升蒸汽量,提高预提升干气量,停用柴油汽提蒸汽,合理减少低压蒸汽使用,并利用技改项目,投用富气水洗水改含硫污水回用流程,将含硫污水量降低至24t/h,较之前降低5t/h。
装置平稳率提升。区域配合自控率提升项目,积极进行仪表的PID参数整定工作,优化装置回路控制,降低手动调整频率,减小调整波动,以达到自动平稳运行。自行动开展至今,Ⅲ套催化裂化装置自控率达90%,较活动前提高了25%,平稳率也同步提高,由活动前的93%提高到97%。
节能降耗效果好。区域密切关注原料性质,及时跟踪平衡催化剂分析数据,合理调整新鲜催化剂置换量,在保证催化剂活性和产品分布前提下,尽可能减少催化剂消耗。2019年催化剂单耗1268.36克/吨,2020年催化剂累计单耗1244.35克/吨;2020年3月催化剂单耗1176.75,目前单耗已降至1100克/吨,比去年降低168克/吨,按加工量210t/h计算,每月可降低成本45万元。根据各冷却器冷后温度及时调整循环水用量,循环水用量由2200t/h降至1800t/h。对主风机运行工况密切监控,主风机电流控制≯170A,有效降低了装置电耗。
现场面貌焕然一新。区域积极参与现场面貌整改工作,日常巡检时高度关注现场情况,杜绝“跑冒滴漏”现象发生,主动参与现场卫生整改,维护现场卫生,现场面貌明显提升,得到了上级的肯定。
