海南炼化精细管理确保硫磺装置检修顺利进行
2020-01-10
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2020-01-09]面对海南炼化A列硫磺制硫炉余热锅炉管束积灰情况严重、出口温度由开工初期的300℃上升至370℃的严峻情况,海南炼化公司积极践行石油精神、石化传统,通过“算、带、创”精细管理,提前完成了对A列硫磺装置停工检修,确保了装置的长周期安全环保运行。“算”字为先,未雨绸缪解难题。面对低硫油资源短缺,全厂加工负荷量大,单列硫磺难以维持全厂的硫平衡等现实问题,海南炼化进一步优化硫磺停工检修方案,将起初的检修时间从计划15天缩减到13天,后又倒排工序,以小时为单位进行计算排列、一环扣一环、环环相扣、无缝连接,最终压缩形成了10天的停工、开工方案。为了节约宝贵的时间,公司提前组织进行了JSA分析及评估,组织长岭三修将现场所拆卸部位的螺栓加油浸泡,为现场停工检修做好前期准备。在不影响A列硫磺装置正常生产的情况下,提前2天介入进行反应器的催化剂热浸泡;缓慢平稳转移硫磺负荷,将6000m3清洁酸性气、含氨酸性气平稳转移至B列硫磺装置运行,严格控制尾气SO2的达标排放,保证环保停开工。
“带”字当头,干事创业勇担当。2019年12月28日,随着制硫炉炉膛温度持续降低,海南炼化开始对系统进行加装盲板隔离,通过联合验收后,确定制硫炉具备检修作业条件。29日8:00,开始制硫炉检修作业,面对管束堵塞严重,清灰难度大的困难,党员龙土明带头在现场通宵达旦盯施工质量,党员赵福鹏时刻不离现场进行安全监护,争分夺秒抢时间,做到“换人检修不停”,经过24小时连夜奋战,30日上午完成了余锅清灰作业。下午通过联合验收,进行拆盲板作业,然而“天工不作美”,21:00现场下起了大雨,这为最后3块盲板的拆除增加了难度。为确保按时完成检修任务,党员带头攻坚,仅用一小时就完成了最后盲板的拆除。23:00,A列硫磺装置成功点火,比计划时间提前17个小时。
“创”字发力,优化改造有实效。原本使用的钢刷方式存在清灰原始、清灰不彻底等不足,海南炼化从实际出发、探索研讨,完善清灰方式,自制1根清灰长枪,长枪的长度刚好将一根管束清到头,同时改进长枪出风方式,由单一空管出风改为四个方向切向出风导流清灰,一次出枪就能将硬灰、软灰一清到底,提高了清灰质量和效果。
通过此次停工检修,海南炼化公司党员把压力变为动力,勇于担当,真正的把石油精神、石化传统落到了实处。
