曹妃甸油田群建长效机制精细化管理化学药剂
2018-03-28
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来源:[互联网]
药剂国产化破垄断[中国海洋石油报2018-03-25]
“5年来,我们经历了不下200次的小试、中试、大试,在保证生产流程稳定的前提下,仅化学药剂国产化一项,每年就节约费用1000余万元。目前,随着各类规章制度的常态化执行,化学药剂综合整治项目已经成为油田提质增效的标杆。”在海上油田开发建设中,小小的化学药剂看上去并不起眼,却成了中国海洋石油渤海石油管理局曹妃甸作业公司(下称曹妃甸作业公司)生产作业部经理马兆峰口中的“香饽饽”。
作为我国最早开始对外合作的油田之一,曹妃甸油田油气水处理系统使用的化学药剂曾全部由外资公司提供,高昂的费用让油田不堪重负。2013年,曹妃甸油田转为自主经营后,如何在保证处理效果的同时把药剂费用降下来,成了每个曹妃甸人心里的一道结。
经过一轮轮的实地调研与分析,曹妃甸作业公司统一了认识。时任作业公司总经理田楠说:“想要持续提质增效,我们必须打破垄断引入竞争机制,寻找更加物美价廉的‘替代者’,并进一步优化化学药剂配比,在‘精’字上做文章。”
一场针对化学药剂的专项整治风暴就此掀起,而首先要做的就是全面推进化学药剂国产化。
国产化是为了打破外资公司的垄断,在保证处理效果的同时将价格高的药剂优化为价格低的药剂。
说来容易做来难。没有科学合理的规划,国产化药剂很难顺利推行。为此,曹妃甸作业公司首先明确了“两个必须”的基本原则:一是化学药剂必须满足现场处理达标要求,二是化学药剂费用必须明显降低。围绕这个标准,作业公司专门制订了化学药剂国产化路线图,严格按照“由易到难、由辅助到关键、由上游到下游”的策略稳步开展替换。
在由易到难方面,曹妃甸作业公司采取先油处理药剂后水处理药剂、先低风险药剂后高风险药剂的思路,保证化学药剂替换期间生产稳定,避免因药剂加注变化导致流程紊乱甚至关断事故。而依照由上游到下游的顺序实施,则避免了下游替换完成后,上游再进行化学药剂试验和替换对下游造成的冲击,提高了效率,减少了重复性工作。
在整个曹妃甸油田群,需要国产化替换的药剂达14种之多。而经过5年的持续耕耘,曹妃甸油田已系统完成化学药剂的评选、试验和替换工作,确保了国产化项目的平稳推进,不但提质增效效果显著,还让作业公司牢牢掌握了化学药剂管理的主动权。
解决了源头问题,“后天”再改良就成了提质增效的重要手段。曹妃甸作业公司清醒地认识到,化学药剂优化是一场持久战,要想赢得最终胜利,破题的方向必须从日常操作上想办法。
油田生产过程中,随着产液量、产出物性质的不断变化,一些化学药剂的适应性明显不足,现场处理效果也打了折扣。例如,有的药剂对处理量要求较高,有的药剂一直使用还会对流程产生次生影响,这些都为持续优化提供了广阔空间。
针对这一问题,曹妃甸作业公司制订了《化学药剂优化换型管理规定》,建立起化学药剂优化长效机制,加强了油田现场的精细化操作,定期对药剂效果和成本进行评价、分析,不断寻找优化方向并推动换型。在WHPA平台,反相破乳剂是决定油水处理达标的关键药剂,2017年,为提升生产水就地处理量,平台连续5个月开展评选试验,优化出的新型反相破乳剂不但降低了注入浓度,还大大提升了处理效果。
一系列“组合拳”不但让曹妃甸作业公司在化学药剂管理上看到了真金白银,还为其他油田提供了有益借鉴。而尝到甜头后,去年刚刚完成“接班”的新管理团队开始建立新的跟踪评价体系,综合分析化学药剂的处理效果和效益水平,确保化学药剂的优化替换能够更科学、更长效。
