齐鲁热电厂突破3道防线实现多发满供
2018-01-16
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[中国石化新闻网2018-01-15]1月11日,齐鲁石化热电厂召开经济活动分析会,2017年生产指标出炉。2017年,热电厂热电厂发挥热电专业优势,深度优化统筹“一部三站”机、炉运行负荷,深挖设备潜能,克服锅炉超低排饭改造,负荷受限,全停大检修,错峰生产等不利因素,突破发电、供汽、硫酸铵产量3道年计划生产任务防线,全年发电36亿千瓦时、供汽1040万吨,生产硫酸铵6.7吨,实现多发、满供,向公司交出了一份满意答卷。运行好新机组成发电降耗利器
作为热电厂来说,多发一度电就为公司带来一份效益。可是,2017年面临锅炉超低排放收官年,停工大检修,错峰生产等制约发电的因素,完成全年发电指标谈何容易。
只有在发电设备上寻找突破口,多发电才变成可能。他们在保持原有发电量的基础上,把目标锁定在乙烯动力站尚未投运的1号汽轮发电机上。
2017年2月23日,经过多方努力,乙烯动力站1号机正式并网发电,为新增发电提供了支撑。
5月底,热电厂进入全停检修模式,启动不久的乙烯站1号发电机只好停运,发电受限。
就在热电厂全速冲刺全年发电指标的时候,淄博市要求热电厂从11月15日起实行错峰生产,在这种雪上加霜的生产形势下,完成全年发电任务难以想象。
可是,热电厂就是在这种情况下,根据全月发电任务,每日倒排全天发电负荷,每班核对、每天对比,及时消除影响发电缺陷,早会通报前一天发电完成情况和影响发电负荷的因素,督促各单位努力做大发电总量,11月、12月连续两个月超额完成发电任务,为完成全年发电任务增添了砝码。
锅炉稳产拓展市场增供有保证
为炼化装置提供动力的热电厂,如何把锅炉装置运行稳定,实现高产、稳产,是保供炼化装置供用汽,拓展外供市场增供的关键。
全停大检修期间,锅炉车间组织技术骨干解决运行锅炉燃烧稳定的难题,经过不断攻关,消除了影响锅炉稳定燃烧的瓶颈。
锅炉启动后,为确保锅炉指标尽快达到全停前的水平,他们对在运的脱硝系统、制粉系统、烟风系统进行反复调试,根据每台锅炉的特性,把每个系统调整到最佳,并修改工艺卡片,技术人员指导职工操作,锅炉燃烧稳定性大大提高,平稳率明显提升,为做大蒸汽总量提供了支撑。
热电厂在稳定运行的同时,想尽一切办法拓展供汽渠道,实现增供、满供。
他们积极拓宽外供蒸汽市场,争取到了几家外供用户,优质的蒸汽得到用户的信赖,引来其他用户到厂洽谈业务,拓展外供蒸汽取得实效。
2017年9月30日,热电厂历时4年,15台燃煤锅炉全部完成超低排放改造,高产有了保证,使外供、增效成为可能。同时,环保治理成效得到地方政府的认可,与临淄区签署热电联供一体化协议,拉开了地企共赢、双收的序幕。
硫酸铵产量创记录
随着热电厂锅炉烟气脱硫的陆续投运,硫酸铵成为该厂的副产品,因此与化工结缘,逐渐由单纯的“煤电”企业转变为“煤电+化工”生产模式。
氨法脱硫陆续投运后,出料系统时有问题出现,给做大发电、供汽量带困难,必须解决出料难题,畅通出料后路,锅炉才能稳定运行。
他们在加强出料系统检修维护和运行管理,提高出料系统运行稳定性的同时,加快新上包装线的进度。脱硫、检三车间以及相关科室组成的脱硫攻关组,积极主动解决影响出料缺陷,出料难得以缓解。
为确保外排烟气稳定达标排放,硫酸铵顺利出料,该厂制定了烟气超标捆绑考核措施,激励燃料、脱硫、锅炉三个车间密切配合、精心操作,并实现捆绑考核。
经过1年的持续攻关、改造、再攻关、再改造,脱硫车间、乙烯动力站驾驭氨法脱硫的能力不断提高,全年生产硫酸铵6.7吨,创出锅炉烟气氨法脱硫投运以来,生产硫酸铵新纪录。
