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炼油与石化工程

“瘦身”瘦成本“塑型”塑能效

2017-09-25   关键字:   来源:[互联网]
  ——大榭石化优化流程巧做文章
  [中国海洋石油报2017-09-22]
  “节能省钱能否从优化生产流程上做文章?”
  “不但能省,还能省一大笔钱。”大榭石化生产技术部副经理黄应禧信心满满地说。自馏分油综合利用项目投产后,大榭石化就通过优化装置内部供氢流程和上下游装置物料供应,进一步提升节能降耗空间,每年可为企业节省成本超过800万元。
  大榭石化馏分油综合利用项目设有2套高压加氢装置,即210万吨/年原料加氢处理装置和200万吨/年工业燃料油加氢改质装置。这2套装置每小时的耗氢量分别为6万标方和5万标方。在日常运行过程中,加氢装置需要通过启运氢气压缩机来维持供氢需求。目前,大榭石化使用的氢气压缩机设计流量为每小时4万标方。为满足生产需求,每套加氢装置正常运行需要单独开2台压缩机。
  “但这样运行却造成了压缩机供氢能力的富余。”黄应禧算了一笔账。2套装置每小时总的用氢量为11万标方,启用4台压缩机,每小时氢气供应能力可达16万标方,这样每小时就有5万标方的氢气需要打循环回流,白白浪费了能量。
  建设之初,由于2套加氢装置设计的供氢流程相互独立、互不相连。为了合理利用压缩机供应氢气,经过研究后,决定对装置内部供氢流程进行优化。
  “我们在2套加氢装置间增设了一条长约500米的供氢跨线,并在管线上增设了控制阀、切断阀和监测仪表等设备,在保障安全性的基础上,使压缩机串联起来,实现氢气互供。”黄应禧说。经过优化后,其中1套加氢装置停运了1台压缩机,目前,2套装置只需开3台压缩机就能满足正常生产用氢需求。而停运一台压缩机,也大大降低了企业电耗。以每天节电8000千瓦时来计算,年可为企业节约用电290万千瓦时,年可节省用电成本200余万元。
  除优化供氢流程外,大榭石化还对全厂上下游装置物料供应流程进行优化,实现物料直供。原先,大榭石化老厂区物料供应没有直供流程,物料进入下游装置前,需先降温处理储存在储罐中,然后再由罐区机泵抽送至下游装置,重新加温后再使用。例如,大榭石化生产的蜡油温度在110~120摄氏度,进入储罐储存时,温度要降至70~90摄氏度,送到下游装置使用时,温度要加到300~400摄氏度。
  “这一降一升的过程,无形中增加了能量损失。”黄应禧说。不仅如此,大榭石化老厂区存在类似情况的物料有7~8种,每个物料工况差异较大,原先的供应方式已不适应馏分油综合利用项目投产后的生产需求。
  经过深入核算,结合馏分油综合利用项目的生产需求,大榭石化投资200多万元对老厂区物料供应流程进行了技改调整和优化,实现了上下游装置物料直接供应,最大限度地减少存储中转带来的能量损失。同时,还降低了罐区机泵电耗。按照大榭石化满负荷生产计算,该项措施一年可为企业节约2400吨标准油消耗,折合标煤约3400吨,每年最低可为企业节约成本600万元。
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