安庆石化悬棒搭脉让设备“伤痕”华丽变身
2017-07-04
关键字:
来源:[互联网]
[中国石化新闻网2017-07-03]近日,安庆石化电仪部为确保设备安全度夏,结合生产实际,加强巡检,对重要环保设备“悬棒搭脉”,发现电机轴承内套轴颈被“啃蚀”隐患,经过紧急抢修,让设备“伤痕”华丽变身。6月25日,电仪部值班职工殷悦象往常一样,按照巡检路线至Ⅱ硫磺C2501/B风机前。当他拿起细长的听棒抵在电机前大盖上,听到细微的“咯咚”声时,让他直犯嘀咕,他又将测振仪对电机进行测振,测振值较昨日高20%,温度也达到70多摄氏度,他立刻警觉起来。一旦该机因故障停车,必使尾气燃烧炉因输送空气中断而停运,造成装置停工含硫物质外排的恶性环保事故。情况紧急,他一边通知炼油二部工艺人员,一边进行汇报,要求立刻切换电机。
10:30分,从家中赶到现场的电仪部炼油电气作业区书记徐乐,立即开好第一种工作票、起重作业及检修票证,指定监护人,安排人员携带工具前往现场。同时,炼油二部、盈创检修人员也集结一堂,共同制定抢修方案,要求在最短的时间内完成抢修。随着B机停机开关转动,电仪部人员立马办理停电票,摇出B机小车,合上接地刀,停掉二次电源,挂上警示牌,现场检修人员得到己停电指令后,将电机电缆解除,再拆卸地脚螺丝、联轴器,用铲车将电机运至大修厂房。
早己在大修厂房待命的抢修人员连忙将电机解体,按照检修工艺严格检修。当前盖拆下时,轴承内因高温乳化的油脂己发黑,他们接着用工具拉下前轴承。细心的殷悦拿起旧轴承,缓缓转动时,隐约感觉滑动不畅,有“哽”的现象。为了找出原因,他将旧轴承清洗干净,轴承腔内的“伤痕”暴露无疑。由于电机长期运行,轴承内圈颈上被弹子“啃蚀”的麻点有深有浅,整个内圈轴颈内“坑”迹斑斑,如不及时细心发现,继续运行,必使轴承散架,造成电机抱轴,烧毁电机的生产事故。
为了确保检修质量和进度,电仪部领导高度重视,来到检修现场,仔细检查新轴承,转动滚珠是否灵活,弹道有无锈痕和小疵点。同时要求将轴承加热,进行热套,确保轴承在装配时不受损害,又检查电机的风叶、风罩及通风系统是否畅通,直至电机恢复安装,做完耐压试验后,运往装置现场。
经过8小时的奋战,随着炼油二部操作工“起动”的喊声,C2501/B风机终于顺利恢复带载运行。此后,电仪部人员不顾疲惫连轴转,将测得的电机温度、振动值等记录在册,加强巡检,确保重要环保设备安稳运行。
