茂名石化:擦亮新产品这块 “金字招牌”
2017-06-05
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2017-06-02]“每一个新产品都是承诺。我们要抢占高端化工产品市场,就要擦亮新产品这块金字招牌。”茂名石化化工分部经理谢维新说。
今年以来,茂名石化紧盯市场需求,全力优化产品结构,在注重做大商品总量的同时,加强新产品的质量管理,擦亮新产品这块“金字招牌”。截至今年4月份,该公司生产化工新产品及专用料36.95万吨,增效4823万元,优等品率达100%,新产品产量在总部排名第一。
保供“王牌”专用料
“自汽车专用料投放市场以来,受到广大客户的喜爱,需求份额不断加大,今年我们赶在3号聚丙烯装置4月份大修前抓紧排产系列汽车专用料,大幅提升产品储量,保证大修期间对客户不间断供应。”聚丙烯车间主任冯家盛介绍说。
理想很丰满,但现实却很骨感。由于汽车专用料属于高熔脂牌号,反应条件比通用料苛刻,物料特别容易发粘结块,影响反应器下料情况,在频繁排产下,要想保证装置平稳运行有难度。为此,聚丙烯车间成立攻关小组,在3号聚丙烯装置优化该系列产品的切换和调控,确保产品生产平稳、无波动。
“明天准备排产汽车专用料K9026,请后工段外操今天下午跟我去造粒工段处理挤压机。”聚丙烯车间设备员陈建廷在一大早交接班时下达了要求。
在每次生产汽车专用料时,该车间都会有专人负责,提前清理好挤压机旋阀,在线清理振动筛、脱水器等辅助设备,减少块料产生以及对挤压机的波动影响,保证下游系统实现长周期运行。
针对汽车用料K9026生产过程波动大这一难题,他们还通过加强技能人员操作水平培训,进一步固化液体添加剂投入步骤,严格控制误差,提升操控平稳率。一季度,3号聚丙烯装置赶在4月份大修前,生产4个汽车可用料抗冲聚丙烯牌号,产量共计5.7万吨,同比增长303.7%,创历史新高。
驯服“傲娇”新产品
“千万不能等车开到半山腰才想起去‘加油’,对于这几个‘傲娇’的新产品,咱们必须做足事前准备工作。“冯家盛感慨道。
在聚丙烯装置生产中融指超高抗冲聚丙烯K8009牌号时,由于粉料粘性大,切换及生产过程频繁出现块料,导致出料系统不畅,严重时还会引起装置停车。为此,该车间攻关小组加强工艺管理,增加主操检查风送系统压力以及旋阀下料情况的频率,并安排外操在现场“蹲点”,时刻监控装置生产情况,及时用“振荡法”处理块料,有效解决了这一问题。
一波未平一波又起。随后,他们又发现了改性剂分布不均匀影响产品质量。攻关小组经过分析后,决定提前加入改性剂,确保其在短时间分布整个反应器床层,然后在切换过程中适当增量,避免因改性剂不到位影响物料特性。经过优化,此种问题再也没有出现过。
“从之前的生产情况看,今年,咱们在排产前对反应器温水系统情况进行评估非常有必要!”在新产品排产小组讨论会上,冯家盛说出了自己的看法。
今年以来,攻关小组创新管理,保证了几个高熔脂、高抗冲的“傲娇”新产品平稳生产。
追踪“诞生”全过程
“我认为,主要原因是由于生产反应后出现孔径很大、且分布不均匀的橡胶分子,影响了分子间的作用力,从而造成产品在物性表征上表现为冲击大幅下降,模量小幅度下降的现象。”在3#聚丙烯装置高抗冲产品“简支梁冲击强度”不稳定分析讨论会上,化工分部技术质量处新产品开发主管邓志浩分析说。随后,他与茂名石化研究院、化工分部聚丙烯车间技术骨干又进行了一番深入的探讨。
得出初步结论后,他们赶紧联系北化院专家,采集异常的产品样品和相关数据委托其进一步确定原因;并联系装置专利商,寻求解决问题的办法。很快,该项问题被扼杀在“萌芽阶段”,没有影响产品质量。
对于新产品来说,质量是隐形的效益,为进一步加强新产品质量管理,今年,茂名石化全面分解落实质量工作主体责任,在新产品原料管理、中间过程管理、产品管理、出厂管理、售后管理、信息管理六大方面实行全过程管理,对全部原料、生产、储存、出厂等全过程环节把好每一道质量关,保证新产品推广路路畅通。他们针对2#聚丙烯装置T30501细粉量有所增加的问题,及时将情况反馈给催化剂厂家,要求厂家根据反馈的情况调整催化剂配方。
截至5月份,化工新产品质量均未受不合格原料以及生产波动的影响,实现新产品中控质量关键点超标次数为零,新产品优等品率达100%,目前新产品及专用料产销两旺。
