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炼油与石化工程

海南炼化公司多措并举强化加氢裂化装置管理

2017-03-28   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2017-03-27]
  海南炼化公司120万吨/年加氢裂化装置,采用抚顺石油化工研究院开发的FDC单段两剂多产中间馏分油加氢裂化工艺技术,于2006年10月投入运行,2013年9月装置扩能至150万吨/年,操作方式由全循环改为一次通过,使用催化剂为FF-46/FC-16B级配体系。近年来,该公司从精细化管理着手,既抓安全环保又抓装置经济运行,多措并举持续强化装置达标管理,在中国石化24套同类装置达标竞赛中,连续3年有进步有突破(2014年是第三名、2015年是第二名),2016年综合排名第一,取得了建厂以来最好水平。
  细化工艺管理,确保产品质量
  该公司在工艺管理上狠下功夫,推进精细化管理。一是每月在产品质量考核上,采取最严格的产品质量考核制度,产品合格率达到100%奖励奖金,合格率低于98%扣发奖金,做到了既抓质量又抓产量。二是稳定装置原料供应,减少装置调整,要求当班员工认真盯表,勤调细调微调,控制装置平稳运行,实现液收控制在95%以上,加工损失显著降低。
  降低新氢消耗,提高氢气利用
  该装置自2013年换催化剂后,氢气利用率比同行降低了几个百分点。为降低氢耗,探索热高分最佳温度,使得高分油中溶解氢保持较低水平,通过控制氢气纯度99.9%以上,提高循环氢纯度,关闭排废氢阀,降低新氢消耗,提高了氢气利用率。
  推行精细管理,实现节能降耗
  该公司认真制定装置生产方案,精准及时调整工艺参数。一是生产民用航煤时,将分馏炉出口温度严格控制在340℃,生产军用航煤时严格控制在335℃,有效地降低燃料气消耗。二是实行操作与维护错时巡检,做到现场不间断的巡检。精心维护新氢机无级调量控制系统、液力透平和变频空冷等变频电机,提高节能电机的投用率。2016年液力透平投用率达100%,可无级调量新氢机投用率达到98%以上。
  细化精准计量,完善物料平衡
  中国石化生产执行系统(SMES)去年在该公司成功应用后,该公司在不断完善系统的同时,借机发力,充分利用新系统强化细化计量管理,确保数据“精准”,完善物料平衡,
  对当班和当天进行物料分析、达标分析、能耗分析,确保不损失一滴油。对微小波动,能及时发现、果断处理,加工损失降至自开工以来最低水平。
  强化加热炉专项管理,千方百计提高热效率
  该公司制定加热炉管理细则,强化加热炉专项管理。实行班组分片负责制,要求对加热炉火嘴每季度清理一次;运行人员和管理人员巡检发现燃烧不佳的火嘴及时清理、调整,使得加热炉燃烧达到最优状态,加热炉效率始终保持在93.5%以上。加大对加热炉的设备维护力度,及时更换老化破损火嘴、软管。定期开展瓦斯系统密封检测并对泄漏点及时进行修复。加强加热炉保温检测,及时更换不合格保温棉、补足保温材料,确保炉子保温效果好。
  认真查找隐患,确保装置安全
  该公司在不断优化操作管理,严格执行巡检的同时,发动员工认真查找隐患,提出合理建议。该公司设立了奖励激励机制,对发现安全隐患、设备故障、参数异常等员工和班组给予奖励,全年该装置累计发现公司级隐患、避免事故38项(次),被公司奖励近3万元;对不按规范、违规操作的员工和班组考核20多次,做到奖惩分明,从管理上促进了装置安全平稳较优运行,全年未发生一起非计划停工。
  目前,该公司正在实施安全、环保、质量、运行、效益、管理等“六大升级”,计划于今年11月份进行装置全停检修改造,将通过技术改造消除生产瓶颈,提高生产能力,降低生产成本,提高生产技术水平,努力保持装置达标管理领先水平。
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