巴陵石化强“三基”找准持续改进“钥匙”
2017-01-23
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2017-01-20]两年前,因质量稳定性差距,巴陵石化合成橡胶事业部生产的热塑橡胶SEBS产品,不仅价格比进口产品低,还只能作为“配角”掺混使用。对此,事业部组织跨专业、跨单位的持续改进工作团队,从原料进厂到产品出厂进行全过程系统分析,梳理出问题点14项,提出23项改进措施,从夯实“三基”抓起,全面推行标准化操作。持改推进两年来,影响SEBS质量的关键指标合格率达90%以上,顾客满意率上升到至95%,巴陵牌SEBS由“配角”华丽转身为“主角”,市场占有率提升了50%,成为创效“明星”。
这是巴陵石化强“三基”找准持续改进“钥匙”的一个案例。从2013年9月至2016年底,巴陵石化共确立公司级持续改进项目553个,事业部级持续改进项目670个。其中,通过实施指标改善类项目,有51项经济技术指标创历史最好水平;管理提升类项目覆盖公司及直属单位14条专业线。一把把持续改进“钥匙”,开启了强“三基”之门,助推管理向“严、细、实”迈进。
向问题“叫板”“严”字当头
“现在到巴陵石化干活,千万别有侥幸心理,违章被查处损失代价太大!”近日,准备到环氧树脂事业部施工的一家承包商的负责人,在电话里提醒其合作伙伴。
这样的自律提醒,源于去年初生效的“史上最严”——《巴陵石化HSE违章处罚实施细则》。遵照细则,环氧树脂事业部从违章的“重灾区”——直接作业环节入手,由安监室牵头,各车间参加,组成持改小组,对照相关法律法规、HSE管理要求,分析现状,找差距、查缺陷,对“低老坏”问题“零容忍”,共梳理出7大类26项改善点,并从规范直接作业计划申报和管控、再培训直接作业人员、制定12类直接作业环节标准化检查表等方面提出15条改进措施。
经为期半年推进实施,该事业部规范了直接作业环节全流程管理,建立了检查标准和考核标准,提升了安全专业管理水平。2016年,事业部作业5937项,同比减少40%,其中用火作业同比减少55%。事业部因连续安全生产业绩,获得公司166万元的“爬坡奖”。公司安环部将标准化检查表在全公司推广应用。
解症结“扣子”“细”字当先
“为什么煤泥颗粒频繁进入泵体?”“为什么启停泵没有时间要求?”“为什么煤泥没有定期清理?”……这些“连环”发问,出现在动力事业部输煤系统5号排污泵检修现场的“头脑风暴”会上。这已是2015年以来,检修班组第14次加班检修这台“瓷娃娃”泵了。
“泵才修好,不到一个月又坏了,还是没有找到问题症结。”班里的余师傅有些着急。对此,班组骨干王陵提议成立持改小组,请设备室、车间、检修班组人员一起到现场,给排污泵“把把脉”。
经近1个月的“诊断”,他们终于找到主要“症结”:进入污水池时没有过滤煤泥颗粒;排污泵安装位置过低,颗粒容易进入泵体;泵的启停时间不及时,造成电机空转或过载,等等。持改小组讨论后仔细“对症下药”,制订近10条细化措施:在污水池入口增加挡煤板、将排污泵的安装高度抬高20公分、制订定期清理及巡检制度等。4个月改进实施后,污水池的煤粒及杂物减少60%以上,原来排污泵平均一个月就“告病”维修一次,目前已连续平稳运行达半年,故障率明显降低。
开措施“方子”“实”字当家
“员工年纪偏大,基础差,怎么办?”“人员分散难以集中培训,怎么办?”……供排水事业部江边取水车间主任曾发愁好几个月。对于点多、面广、线长的供排水事业部来说,传统的“填鸭式”技能培训、操作考试效果平平,亟待“破题”。
于是,车间负责人找到事业部培训管理人员,就培训效果不佳展开讨论,分析原因:员工年龄老龄化,不愿意学;教学内容枯燥无味,培训模式一成不变,热情不高;培训对象宽泛,目的性不强;技能培训结果与薪酬收入不挂钩,激励机制不完善,等等。
在此基础上,他们提出做实培训的目标,运用持改项目中对措施“逐一跟踪,绝不放过”的特点,开展“持续改善培训模式,不断精益生产教程”持改项目,制订21条实施措施。以江边取水车间为试点进行的可视化教程编制措施,将技能训练变得趣味化、任务化、实用化,受到班组员工欢迎。
经过近一年时间逐步实施,供排水事业部共制作了48个PPT自学教材、17个实际操作教学视频、1套模拟考试自测软件,改变了以往“重理论、轻实操,重集中授课、轻现场演练”的培训模式,为提升员工技能水平创造了好的形式、氛围和条件,促进了学以致用。
