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炼油与石化工程

天津石化聚烯烃新品比例达72%创最好水平

2016-12-29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化报2016-12-28]
  本报讯记者张辉通讯员李建忠曹彦森报道:12月26日最新数据显示,天津石化聚乙烯装置提前5天完成10.5万吨的全年生产任务,此前乙二醇装置生产当量环氧乙烷6.61万吨,提前11天完成全年任务。截至目前,烯烃部聚烯烃新产品比例达72%创最好水平,聚乙烯、聚丙烯两套装置盈利额占总毛利的65%以上。
  今年,天津石化装置进入“四年一修”运行末期,烯烃部克服DA101急冷油塔严重结焦导致的乙烯产量骤降,以及42天检修改造有效生产时间减少等不利影响,精心组织高附加值新产品和专用料生产,实现了效益最大化。
  年初,由于急冷油塔结焦加剧,乙烯装置维持低负荷运行,导致前9个月乙烯产量同比减少。9月23日,乙烯装置一次开车成功后,优化裂解炉操作,努力提高轻质裂解原料比例,使5台裂解炉全速高负荷运转,乙烯日产量比检修前提高110吨,为12个月以来最好。10月份,吨乙烯原料成本同比降低611元,创造3369元的历史最低,两项指标在集团公司均排名第一。前11个月,双烯收率保持集团公司领先水平,增产乙烯和丙烯4615吨,创效1069万元。
  乙二醇装置生产上,通过对新型YS8830银催化剂两个月的渐进式调整,控制吸收剂的浓度、温度和流量3个指标,避免了高反应温度引起的诸多问题,反应选择性由开车初期83%升至83.5%。同比2012年检修年的9月至11月,两个月增产1500吨当量环氧乙烷,装置能耗、物耗等均优于年度计划指标。
  由于检修前乙烯装置产能受限,前期的“吃不饱”让聚乙烯、聚丙烯装置完成生产任务变得非常困难。而贯穿全年的聚烯烃高附加值新产品和专用料的创效策略,技术含量高,生产难度大。烯烃部结合生产实际,制定切实有效的增产措施。聚乙烯装置将造粒机组筛网由平面型改为蜂窝型,造粒机组负荷从11.5吨/小时提升至13.3吨/小时。聚丙烯装置通过不断优化生产,并针对共聚反应独创置换及切换方法,一举将均聚产品切至共聚产品,过渡时间减少2至3小时,有效降低了过渡产品,每月增加产品近300吨。

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