扬子石化烯烃厂异味治理添“亮点”
[中国石化新闻网2016-11-18]
今年以来,扬子石化烯烃厂结合装置隐患排查、“我为安全作诊断”、“LDAR”漏点检测等活动的持续开展,突出重点,全员参与,狠抓现场异味排查与整治,科学分析决策,制定方案措施,“对症下药”治理装置现场异味“顽疾”。
去年1套丁二烯装置检修开车后,压缩机区域一直存在较大异味,由于该装置现场管线复杂,一时无法确定异味源具体位置,烯烃厂协同检维修公司,采用新配置的红外检测仪,准确检测到泄漏点位置,经确认后迅速给予消除。丁二烯装置动设备机封泄漏困扰设备的长周期稳定运行,也是该装置异味的一大来源,烯烃厂设备管理人员结合机泵运行及检修经验,经与厂家调研论证,对丁二烯装置部分易泄漏的机泵机械密封进行了改型,使得机泵泄漏率大为减少,效果凸显。统计显示,改型后的机泵全年检修频次同比下降了50%,有效减少了现场异味。
完善丁二烯装置清污分流系统是烯烃厂今年异味治理工作打出的“重拳”。该厂集中排查丁二烯装置清污分流系统,对切换阀逐一测试、维护;对每一个雨污分流切换点重新制作标识牌,切换操作步骤一目了然;新增二聚物装车区域清污分流切换系统;将丁二烯装置所有雨排增设端头堵截阀门,确保异常情况下雨排外管网无污染。同时,烯烃厂组织清理地下污水池淤泥,池内废气经活性炭吸附后引至高空排放,并指定专人负责,对地沟中的污水及淤泥进行定期检查清理,清除了一大异味源。在此基础上,烯烃厂抓好两套丁二烯装置优化运行,减少了二聚物的生成量和装车频次,即减少了二聚物装车期间的异味,也减少了废水的产生。在现场异味治理中,岗位员工养成了自觉主动承接、回收废旧物料至装置废液槽,对取样槽内的残留物料进行加盖密封,定期回收处理,减少了现场物料直排,减小了现场异味散逸,同时,避免了环境污染。
员工是异味治理直接和最大的受益者。丁二烯装置值班长金来荣每次当班必到现场巡查机泵运行状况,他说:“以前巡检走到机泵处时常闻到一阵阵刺鼻的气味,机泵机械密封改型后,异味很少闻到”。“以前在现场监护两小时必须戴口罩,即便如此,还是能闻到刺鼻气味,如今不仅装车量少了,而且在现场几乎闻不到二聚物刺鼻气味,口罩也不用戴了,现场空气和环境质量有了明显改善。”负责二聚物接送料和装车监护工作的技术员樊冬高兴地说。
目前,烯烃厂已完成27项异味治理项目,并且从源头上持续做好防控,使该装置现场面貌焕然一新,员工工作环境得到了进一步改善,大大提升了现场管理水平,受到员工“点赞”。在三季度公司“异味排查与治理”劳动竞赛中,烯烃厂获得第一名,受到表彰。
