安庆石化“迎难而上”调结构促优化增实力
[中国石化新闻网2016-10-17]安庆石化腈纶部面对严峻的市场形势,不等不靠“迎难而上”,将调结构、促优化作为提升整体竞争力的重要抓手,紧贴市场调整产品结构,多产高附加值差别化纤维,千方百计优化装置运行,探寻最优生产方案,提升腈纶装置生存、发展的竞争实力。
腈纶部在装置开工后,努力优化装置运行,探寻最优生产方案。提高腈纶优级品率方面,全方位强化员工质量意识,每月定期召开班长以上人员质量专题会议,重点是分析目前生产波动及影响产品质量的主要因素,组织进行技术攻关,同时积极向兄弟企业及科研院校寻求帮助,向公司及总部申请技术改造或者技术开发项目。
降低腈纶辅材费用方面,严格工艺参数控制,进一步提高参数控制平稳率,减少生产波动,避免产生不合格品;延长滤器、滤机的使用时间,减少滤材消耗及物料跑损,在确保产品质量的前提下,降低辅材用量,重点是优化聚合反应和稳定回收装置平稳运行。
降低腈纶蒸汽单耗方面,在今年大修中完善定型机液位改造项目,确保大修后投入使用,可降低部分蒸汽消耗;交流学习上海石化2016年上报总部定型优化项目设计方案,引进新型节能定型设备;建议公司能优化蒸汽管网,进一步提升腈纶使用蒸汽品质,同时改善蒸汽管线的保温,强化蒸汽使用管理。
针对产品存在的质量问题,该部积极组织技术攻关,同时向兄弟企业及科研院校寻求帮助,重点是与上海石化化工研究院加强联系与沟通,对化工研究院提出的问题认真分析、论证并及时落实优化措施。积极推进与中国科学技术大学合作的聚合优化项目,适时优化调整聚合反应参数,提高聚合物质量,并且推进回收装置溶剂膜过滤项目及增加两台凝胶脱色塔项目实施,进一步提升溶剂品质。
该部认真落实总部及公司关于提高腈纶产品质量专题会议精神,认真宣贯“安全是天,质量是命”的质量观念,从原材料进厂到生产操作再到产品出厂,层层把关,全员参与,严格过程控制,防止不符合质量要求的产品出现,坚决杜绝不合格产品流入下道工序,保障回收装置的溶剂质量、原液质量、纺丝装置及短纤装置丝束质量,严格质量考核问责。
该部还紧贴市场调整产品结构,主动对接计划部门和销售部门,提高高收缩产品产量,同时四季度不间断安排一条纺丝线进行扁平纤维生产,确保扁平纤维产量达3000吨以上。针对目前3D扁平腈纶粉尘含量较高的缺陷组织技术攻关,确保2016年开发成功,并实现批量生产、推向市场。
