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炼油与石化工程

安庆石化全力以赴优化生产提质增效

2016-10-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2016-10-17]九月初,安庆石化完成了史上最大规模检修,实现了“四好一成功”,紧接着,他们针对性地开展专题讨论,以稳生产、调结构,增效益为主线,全方位优化装置运行,大力优化原料和产品结构,开展降本减费增效工作,冲刺年度效益目标。
  为了抓紧抓早做好提质增效工作,该公司各装置积极落实生产部日优化会议精神,将优化工作做细做实,同时将优化工作作为各作业部的“七位一体协调会”、“生产调动会”的重要内容,做到优化工作“落地有声,见到实效”。
  安庆石化四季度优化工作针对装置特点,制定适合装置运行的举措。目前,炼油主要装置通过“增气减油、增汽减柴”、“控制辅材及燃动成本”两大方面共十项举措展开一系列优化运作。
  有目标、有措施、有效果。
  “LTAG柴油回炼项目马上投用,通过引加氢柴油进催化提升管回炼,获取附加值更高的汽油产品,达到增汽减柴的目标!”谈到四季度的优化工作,炼油一部催化装置技术员卢翔如数家珍。
  他们全面摸索优化常压塔操作,确保产品质量满足航煤原料指标,控制干点尽可能按指标上限控制,提高航煤产量和减产柴油,优化做好航煤加氢装置的操作,力争四季度航煤加氢装置产品合格率达到99.5%以上。
  他们通过更新急冷水喷嘴,提高反应苛刻度,达到增产液化气的目标,正常生产期间,通过控制较高的反应深度,保证催化剂高活性,有利于增产高价值的液化气、丙烯。
  “别小看这炉温,如果高几度会浪费原料,低几度,又会对产品质量产生影响。”常减压装置职工王冬冬的心里,这炉温的一点点波动都能牵扯到他的心。
  为了控制辅材及燃动成本,安庆石化通过优化精制操作、稳定两套催化操作,降低胺、碱、催化剂等消耗,通过提高加热炉效率、热直供料、降低催化余锅排烟温度,提高余锅产汽量等一系列措施过起“紧日子”。
  由于各项措施落实有效,今年一至九月份,炼油化工装置稳定运行水平提升,非计划停工同比减少明显,重油加氢吃重情况取得明显进步,产品结构同比改善,柴汽比在剔除航煤因素后同比下降0.11,车柴实际生产比例同口径提高4.1个百分点,液化气、石油焦售价在沿江企业领先水平扩大,Ⅱ丙烯腈装置连续运行创822天的国内同类型装置单周期连续运行新纪录,腈纶新产品开发稳步推进,6D扁平纤维已获市场认同累计销售超过1000吨,3D扁平纤维已完成客户试用和评价。
  另外,安庆石化制定的“炼油2016年提质增效方案”和“化工三年扭亏脱困提质增效工作方案”。前三季度炼油业务181项措施,按计划已落实措施151项,化工业务212项措施,按计划已落实措施163项。

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