荆门石化:制氢装置大负荷产氢保供
[中国石化新闻网2016-07-25]日前,荆门石化制氢装置2#转化炉成功并炉,实现两炉生产,产氢量由单炉16000Nm3/h提升到双炉22000Nm3/h。在连续重整装置停工检修期间,制氢装置独自承担起该公司氢气供应的任务。
为了让双炉大负荷生产不掉链子,荆门石化专门为制氢装置制定了周密的保供方案。首先操作上加强转化炉水碳比和炉温的调节,确保较高的甲烷转化率,以提高产品氢纯度,另一方面坚决保持压力平稳,不允许出现较大生产波动甚至停工,避免对全厂汽柴油出厂造成影响;其次加大了对1#、2#转化炉及动设备的监控,发现问题及时汇报;加强对转化炉火嘴的维护,发现燃烧不好或损坏的火嘴立即进行清理、更换,以确保转化炉床层及出口温度恒定。
荆门石化还对氢气保供期间可能发生的异常情况进行了充分考虑,组织制氢装置职工学习熟悉事故防范和处理预案,增强针对脱碳溶液发生拦液现象、贫液(半贫液)泵抽空、甲烷化反应器超温等异常情况的紧急处理能力。如果由于原料压力波动引起产氢量下降,班组职工应立即恢复;如果焦化干气波动较大时,需及时补给天然气作为制氢原料。
由于制氢两台转化炉同时运行,使两炉之间的操作平台最高温度超过60℃。为避免人员中暑,车间也作出规定,操作人员每次在转化炉平台上操作时间不宜过长,如果需要长时间调整火嘴,需间断操作,中途必须走出高温环境休息片刻。另外,荆门石化还配备了防暑降温用品,防止发生中暑等意外事故。
目前,制氢装置供氢量稳定在22000Nm3/h,满足了荆门石化临氢装置用氢需求,同时这也是该装置20年来产氢量首次突破20000Nm3/h。
