金陵石化多举措降低精制汽油辛烷值损失
[中国石化新闻网2016-07-14]
近日,金陵石化两套SZorb装置,针对前期掺炼部分汽油时,精制汽油辛烷值损失较大的情况,通过优化进料方式,改善吸附剂品质,调整工艺参数等举措,辛烷值损失明显降低。目前,两套装置辛烷值损失平均减小0.4个单位,满足了生产需求,增产了高附加值产品产量。
为了尽快解决这个难题,该公司炼油二部成立了由资深首席技师工作室、生产技术科和工区骨干组成的生产优化攻关小组,分析原因,制定对策,优化操作。他们从SZorb装置反应机理入手,结合原料性质、吸附剂效果、操作条件等因素,很快查明了掺炼部分汽油时精制汽油辛烷值损失的原因,并改进了生产方案。
首先,他们加强原料管理,稳定原料性质。由于之前不定期、间断性掺炼高含硫汽油(硫含量约800PPm),使得SZorb装置原料硫含量,在短时间内大幅度波动,给生产调整和平稳运行造成较大冲击。在相关部门协调下,他们将汽油的掺炼方式由间断掺炼改为少量持续掺炼,稳定原料性质,保障生产稳定。
其次,改善吸附剂效果。由于装置吸附剂使用时间较长,导致载硫载碳能力降低。他们逐步更新部分吸附剂后,增加了吸附剂置换力度,改善吸附剂整体品质,从而降低了精制汽油的辛烷值损失。同时,他们通过分析大量的数据和实践摸索,找到精制汽油硫含量与辛烷值损失的最佳平衡点,确定了不同条件下的反应温度、压力、再生风量、闭锁料斗循环时间等关键参数的调整原则和具体要求,严格控制好反应深度,避免不必要的辛烷值损失。
此外,他们还在班组开展劳动竞赛,充分调动班组职工的积极性,强化盯表,增加参数调整频次,提高了操作精度和装置平稳运行水平。
