武汉石化技改技措出“重拳”谋实效
[中国石化新闻网2016-07-01]
武汉石化联合三车间抓住今年装置大检修契机,围绕生产瓶颈、质量升级、节能降耗完成了一系列技改技措。经近段时间运行显示,项目达到了预期效果。
以前,该车间干气提浓装置原料气带液严重,进入工艺系统后会对吸附塔内吸附剂造成冲击,导致吸附剂破碎永久失活,大幅缩短了装置运行周期。今年检修,车间在冷干机出口增设一台分液罐,此举可进一步除去干气中夹带的饱和水和高碳烃组分,使催化剂寿命增加三年,同时避免更换催化剂造成停车。
以往在冬季,随着气温逐步拉低,时常导致干气提浓装置产品气中重组分冷凝形成液柱,将管线堵死,造成乙烯供料中断。今年检修,车间在产品气出装置前增加了一台换热器,用高温蒸汽冷凝水与之换热,产品气温度由35℃升至75℃,可有效避免管线堵死排至吸附废气管网的情况,既保证平稳供料又降低了装置能耗。
由于该车间加氢裂化装置凝缩油罐设计不合理,待罐满后无法将凝缩油压入低压放空罐中送出,而是去往管线低点处存积,只能用抽油车抽出运走,即污染环境又存在诸多不安全因素。今年,车间通过新增一个抽出口与重污油罐相连接,将凝缩油送出,有效解决了生产难题。
