石家庄炼化提高油浆回炼量创效益
[中国石化新闻网2016-05-10]
近日,石家庄炼化炼油运行一部焦化装置油浆掺炼量提升至24吨/小时,掺炼比例达到24%,掺炼量和掺炼比例均创出历史最高,可为企业年创效7000万元,这是继2015年焦化装置将油浆回炼量提升至14.5吨/小时后的又一次重要突破,是石炼持续推进精细化管理、深化“降本增效年”工作的成果。
油浆外销,造成效益流失,只有全部“吃掉”两套催化装置的外甩油浆,才能最大限度提高企业效益。石家庄炼化始终将提高油浆回炼量作为关注焦点,早在2015年,石炼针对这套运行25年的老装置开展技术攻关,克服装置关键设备、管线磨损,固体沉积堵塞管线等不利因素,将油浆回炼量由5吨/小时,提升至14.5吨/小时,实现了油浆回炼的首个突破。
2016年是企业的“降本增效年”,围绕“效益最大化”的生产原则,石炼以前期装置稳定运行为基础,再次将创效目标锁定在再次提高油浆回炼上。围绕这一目标,公司各部门协同作战,生产技术处积极组织,做好各部门间的沟通协调工作;炼油运行一部具体制定《掺炼油浆工作方案》,并逐步提高油浆掺炼量,期间外操加强对薄弱易泄漏处的巡检,内操密切注意观察加热炉对流进料压力、炉分支出口温度以及焦炭塔的泡沫层高度,根据焦炭塔产出焦炭软硬和空高情况调整加热炉总出口温度,并每日检查冷焦、除焦情况,密切关注石油焦质量变化;储运作业部做好前期油浆沉降工作;质量管理中心加强日分析,全力配合提高油浆回炼量的配合工作。
同时为确保稳定运行,石炼进行全面的风险分析,为避免油浆催化剂粉末造成的管道泄漏、调节阀磨损减薄等事故的发生,规定随油浆掺炼量的增加,对原料线进装置至焦炭塔入口管线定期测厚,为平稳安全生产再上一道保险。在当前工况下,焦化装置总体运行平稳。
