石炼:精准优化堵住效益漏洞
[中国石化新闻网2016-05-04]
在不断推进精细化管理的大背景下,石家庄炼化在确保平稳生产运行的前提下,将“生产指挥棒”直指关键指标及具体细节,各部门密切合作强化流程优化及过程控制,通过降低瓦斯自用及蒸汽损失、生产耗电等方面,力争通过精准优化堵住效益漏洞,推动节能降耗工作取得进展,做实做细做优企业“降本增效年”活动。
降低瓦斯自用,减少天然气用量。在保证瓦斯产耗平衡的前提下,提高两套制氢装置使用蜡油加氢装置PSA尾气及焦化装置干气作为原料的比例,在制氢装置原料切除天然气后,煤炉改为伴烧瓦斯。通过对瓦斯系统的优化控制,天然气用量大幅度降低,瓦斯自用率减少0.65%。
蒸汽系统平衡优化运行,降低管网损失。普查3.5兆帕蒸汽管网,完成保温修复,损失降低0.9%;全面普查新区0.4兆帕蒸汽产耗用户,从流程到计量仪表全面检查,揪出数据偏差的根源并进行校准,损失由20%以上降低到6%以下;对1.0兆帕蒸汽管网进行降压操作,校准用户计量仪表,根据气温提前停防冻防凝蒸汽等措施实施,损失由10%以上降到8.41%。
降低生产耗电,提高自发电,减少外购电费用。优化装置区照明,停用690套灯具,每小时节电20千瓦时,年节费4万元;优化催化烟机运行参数,提高催化烟机发电量。监控变频机泵、负荷可调压缩机常态运行;每月监控变频器设备运行,并写出运行总结;优化循环水、压缩风系统运行,减少公用工程系统耗电。
同时,优化热电联产运行方案,在自发电有效益的阶段,提高汽轮机发电负荷,通过切换锅炉水泵两台、1#常减压原油泵、和循环水场三台水泵,均衡1号、2号主变装置运行负荷,实现汽轮机最大负荷发电,减少外购电。
