巴陵石化热电部优化生产压降厂用电率
[中国石化新闻网 2016-01-22]巴陵石化热电事业部针对厂用电增加的情形,实施一系列节电技术改造,从优化循环水泵、磨煤机、化学水处理装置等耗电大户运行上动脑筋、做文章,控制厂用电不升反降,2015年综合厂用电率13.32%,同比上年下降0.09%,净节电68.5万千瓦时。
自去年初起,热电事业部新区所有的脱硝等“碧水蓝天”环保装置投运,厂用电量呈大幅增加之势。对此,事业部首先优化循环水泵运行。通过对生产工艺全面核查,他们发现循环水泵还存在降扬程的空间。先后实施完成5、6号循环水泵变频改造,给水泵扬程从1550米降低至1400米,两台锅炉给水能耗大幅降低,年节电达295万千万时。同时,该部对8号汽轮机的2台循环水泵进行变频调速改造,机泵耗电率由双泵定频2.09%下降到变频1.36%,单泵定频1.19%下降到变频1.01%,一个夏季就节电43万千瓦时。
降低电耗见效后,热电事业部技术人员又将盯住另一个耗电大户磨煤机。通过全面调查分析,他们应用磨球少球技术,完成了10号锅炉甲、乙磨煤机更换耐磨钢球及调优试验。单台磨煤机装球32.26吨后,每小时制粉系统平均出力40吨,增加5至10吨,在满足锅炉负荷的前提下实现制粉系统单台磨煤机运行。这一技改不仅降低了磨煤电耗,还提高了锅炉效率,煤粉细度平均降低3.5%,制粉电耗平均每吨降低1.5千瓦时,飞灰含碳降低1.5%,全年节电53万千万时。
在此基础上,该事业部又在工艺流程优化方面发掘降耗潜力。他们对化学水处理装置进行工艺优化,在工业水母管上增设一台管道泵,工业水管直接与过滤器进口总管相连,利用工业水余压减少一台清水泵运行,制水电耗下降0.12千瓦时,年节电4万千瓦时。该事业部还根据老生产区装置全部停运实际,优化厂用电系统。其中,优化3千伏系统,停运3台高变压器,每年节电10.8万千瓦时;优化380伏系统,1至3号主厂房变压器退出运行,每年节电4.3万千瓦时。
