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齐鲁烯烃厂:一揽子优化 全流程增效

2016-01-14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-01-13]2015年,齐鲁石化烯烃厂把抓好优化增效作为打好效益翻身仗的重要举措,对装置进行全流程的摸排,查找影响效益提升的“出血点”,并制定了降低原料成本、提高高附收率、优化催化剂运行等11项优化增效措施。全年实现优化增效过亿元。
  “乙烯原料问题是老生常谈,齐鲁乙烯原料组成不合理、价格高,不止影响烯烃厂效益,对公司化工板块都有影响”,烯烃厂厂长刘维国介绍说,“优化原料结构、降低成本,几年前我们就已经着手开始,2015年的优化工作这更是重头戏”。烯烃厂继续利用裂解深度控制SPYRO软件,模拟裂解炉的运行状况,对各种组分进行分析和模拟评价,对十余种原料的价格和编辑边际贡献进行排序,一方面找出最佳原料配比和裂解深度,优化装置的运行。另一方面提供给计划部门,用以指导原料采购价格。2015年,烯烃厂乙烯原料结构显著提升,原料成本降幅明显。
  “轻烃原料的产品收率高,编辑贡献大,是实惠的好原料”,生产技术科科长唐迪平介绍说,“轻烃资源的优化利用,这可是撒了一张大网”。去年年底烯烃厂完成两台裂解炉的轻质化改造,轻烃加工能力大幅提升。烯烃厂抓住有利时机,增大了轻烃原料的投入比例。该厂一方面协调采购部门,加大轻烃原料的采购数量,范围也扩展到省外地区。同时该厂抓好自身储运装置的运行,全年实现安全接卸物料41.9万吨,创接卸新纪录,为优化增效奠定了基础。2015年,该厂抓好乙烷装置的建设,7月29日乙烷装置引入物料,正式进入开车阶段,更是为轻烃原料的优化利用提供了便利条件,该厂利用乙烷装置作为缓冲,在轻烃充足的情况下,把自产乙烷送往乙烷装置储存,在轻烃资源不足时用作补充。9月份以来乙烯装置连续多天保持5台轻烃炉运行,保持了装置的高负荷运行。2015年,2015年轻烃投入比例首次达到20.3%。
  在燃料使用的优化上,烯烃厂根据燃料油、天然气、液化气燃料等的市场变化情况,定期进行评价,动态调整各种燃料的使用量以补充烯烃厂燃料的不足,最大限度减少了高价燃料的消耗,大幅降低了燃料的成本。针对天然气等廉价燃料不足的问题,烯烃厂寻求乙烯焦油作为替代,同时他们开展攻关,优化油气混烧炉的运行,提高热效率,降低燃料消耗,满足了装置的正常需求。
  烯烃厂抓好全流程的优化,在降低加工损失上下功夫。一方面结合“低头捡黄金”、“我为安全做诊断”等活动的开展,抓好跑冒滴漏的排查整改。另一方面,查找系统排火炬不合理的地方,采取各种措施减少火炬气的排放,减少物料的损失。在生产工艺的优化操作上,乙烯装置通过调整分离塔灵敏板温度等措施,最大限度减少物料的夹带损失。针对乙烯装置碳三反应器催化剂选择性较差的问题,烯烃厂及时联系科研单位对催化剂性能进行了分析,制定了改良方案。催化剂经活化投用后,效果明显,反应器选择性大幅提升,高价丙烯小时产量也增加了两吨以上。在减少芳烃装置的加工损失上,该厂多采用物料直供,制定了周密的样品回收措施,最大限度减少损失。2015年,乙烯装置、芳烃装置加工损失率均创出历史最好水平,增效明显。

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