扬子热电厂锱铢必较煤里“淘金”
[中国石化新闻网2015-11-16]今年以来,扬子石化热电厂着力强化入厂煤计量管理,通过专题会、现场调研,大力实施全流程优化,落实从严管理各种手段,降低企业运营成本。今年前三季度,该公司煤炭耗量低于预算进度2.36万吨,直接降本1264万元。
煤炭占扬子热电厂成本的70%以上,不仅关系到成本和指标,而且最终影响到企业效益。因此,强化煤炭全过程管理显得至关重要。厂外电子皮带秤是热电厂经济运行计量管理最重要的关口。针对屡次出现的正偏差现象和效益流失状况,该厂与相关各方齐心协力,多管齐下,管好用好第一秤。厂技术运行、设备管理科等职能部门及属地燃料装置,多次召开电子皮带秤管理专题会议,分析产生偏差原因,制定整改措施;落实设备校验、运行调整、接卸计量等严格管理手段,拾遗补缺,持续改进,全面杜绝管理漏洞。
为提高电子秤计量精度,热电厂技术运行科认真履行监督职责,做好监督码头计量、质量分析以及视频监控工作,与物装部、质检中心、物流公司等单位深入协调。燃料装置根据煤炭信息管理系统,做好信息采集、审核工作,提供每月入厂、入炉煤炭质量报告。同时以用煤一览表形式,将入厂煤的货单量、批次、热值、水尺量、电子秤量、检尺人等数据一一对应,寻找差异、加强比对,掌握第一手资料。装置管理人员增加检查频次,每周至少两次。
为加强现场设备管理,提高计量准确度,动力公司热工中心严格按制度要求,及时精心、定期维护好厂外秤相关设施;将“电子皮带秤每周一次校零”调整为“每周两次现场就地校零”;出现远程校零无法校准情况时,热工检修中心迅速至现场就地查找原因、消除故障。技术运行科及时关注每批次煤接卸计量,出现偏差,及时组织查找原因,制定解决方案并做好相应记录。
每次开机卸煤前,燃料装置运行人员将皮带空转两圈观察,如电子秤显示在正负5吨以内,可以卸煤;如电子秤显示超出正负5吨,则通过电子秤远程校零,校准后方开始卸煤。针对雨雪等特殊天气、来煤潮湿等原因,造成皮带在卸煤过程中自重逐渐增加,装置运行人员联系物流公司卸煤作业人员,采取临时停卸,皮带空转观察等手段确认电子秤数值,发现问题及时采取校零措施并记录存档。电子秤岗位人员卸煤前认真清扫并保持设施卫生整洁,当班期间认真巡检皮带及电子秤运行状况,发现异常及时汇报处理。通过提高计量准确率,收到了显著成效。
