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炼油与石化工程

茂名石化:信息化管调提升汽油出厂质量

2015-11-06   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-11-05] “这新套系统,为管调操作安装了眼睛,再也不用为汽油质量担心了。”近日,茂名石化炼油分部输油车间干部员工看着管调新上线的全新DCS系统各个笑逐颜开。
  原来,以往汽油管调系统只有两条管调线,控制系统为各组分均匀调控,由于没有清零功能,在同一批次汽油调和完成后只能通过手动变更调合线,容易造成组分油量混乱,稍有差错就会严重影响汽油质量。而且随着近年来炼油改扩建新装置陆续投产,汽油量由以前的19万吨/月大幅增加到目前的38万吨/月,旧的管调系统已明显无法满足生产需要。
  炼油分部将“两化融合”工作要求积极落实于实践,通过科学论证,决定在原有管调I线、II线的基础上增加III线,同时进行信息化仪表技术升级改造,并要求在20天内完成投用。
  以往完成旧线的开发调试时间需要一年左右,时间紧迫。仪表车间成立了专项技术攻关小组,面对原控制系统设备陈旧,软件落后,组态繁琐,而新版本系统在旧系统中升级难以实现的困难,仪表技术人员不等不靠,他们潜心研究原系统程序,不断与相关车间沟通,终于确定了新旧系统升级改造投用操作最简单,使用最灵活,投用最稳妥,影响最微小的方案。
  然而很快遇到了“拦路虎”:由于装置一直在线运行,旧系统又没有仿真功能,意味着新系统在正式投用前无法测试,这是史无前例的。开弓没有回头箭。仪表技术人员连续奋战,经过一个多星期加班加点,终于完成了500多个点的程序组态。为保险起见,他们又创新增加预报警功能和联锁自动停泵关阀功能,并将两项功能有机融合,得到分部和生产车间的一致认可。
  11月初,在分部相关处室和生产车间的大力配合下,新旧系统成功实现一次改造升级,改造升级后,增加了清零功能,使汽油管调更安全、灵活、简便,不但满足了厂区生产要求,更为提升汽油出厂质量提供了保证。

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