广州石化开启裂解炉投料运行新模式
[中国石化新闻网2015-11-03]10月21日,广州石化化工一部裂解装置首次引入重石脑油为裂解原料,成功实现“4+2”(四台炉投重石脑油,两台炉投轻质石脑油)运行的新投料模式。针对新运行模式带来的影响,广州石化不断优化操作,努力消除原料重质化对乙烯产量的影响,确保裂解装置稳定高效运行。
裂解装置加工高终馏点的重石脑油,是广州石化落实压减柴油的新举措。受市场需求疲软影响,柴油产销矛盾持续增加,广州石化充分发挥炼化一体化的优势,根据技术分析与优化测算,组织炼油区两套焦化装置,将汽油终馏点分阶段逐步提高,将柴油组分切入焦化汽油中,经过加氢装置后,多产重石脑油作为乙烯料,通过增产乙烯原料来减少柴油产量,缓解全厂柴油罐存上涨压力。
为将裂解投料模式改变带来的影响降至最低,化工一部精心组织制定生产加工方案,确保裂解炉安全、稳定运行且兼顾经济效益。在裂解炉运行模式调整后,装置技术人员加强对原料性质的跟踪和监控,及时根据原料变化调整操作,想方设法减缓炉管结焦情况,延长裂解炉运行周期,降低能耗,增产高附加值产品。通过不断优化调整,乙烯、丙烯产量分别提高4.1%和2.7%,改变了新模式导致的乙烯、丙烯产量下降的状况。
广州石化裂解炉投料运行新模式的成功实施,不仅为炼油装置压减柴油创造了条件,也为乙烯原料多元化积累了经验。
