扬子芳烃厂强化工艺管理“三箭齐发”出奇效
[中国石化新闻网2015-08-19]今年以来,扬子石化芳烃厂在强化工艺管理上出奇招,同时在工艺纪律、工艺技术和工艺优化方面下功夫,“三箭齐发”成效显著;1~7月,有效减少了装置波动,杜绝非计划停车,装置运行平稳率达到98.95%,较去年显著提高。
如今,提起工艺纪律,在扬子芳烃厂员工心里都有一种敬畏心理,“班组听从车间、车间服从调度,调度遵从公司”;面对频繁的工艺变更,扬子芳烃厂对历史工艺变更进行仔细梳理,从中发现可能隐藏的风险;该厂加氢裂化联合装置以盲板管理为重点开展检查,对两套装置盲板重新进行了梳理、确认和完善,全部实施了表单化管理。该厂重整联合装置紧盯同行、紧盯排名、紧盯差距,通过强化工艺纪律缩小差距,不断探索装置不同负荷、不同原料条件下最佳运行工况;抓实关键装置、设备及仪表的特护运行,全力以赴确保工艺参数稳定。
扬子芳烃厂强调工艺技术管理的针对性和有效性,上半年完成了工艺管理制度的修订,并结合总部技术大检查要求,反复梳理技术管理存在的不足,建立了全面监控物料、氢气、水及硫四大平衡的管控体系;对加热炉、热油泵、大机组进行“分级管理”,对班组巡检挂牌、记录抄表、防冻保温以及日常工作定期进行抽查,加大考核力度。该厂认真分析关键参数指标监控表的数据,根据全流程优化项目进展情况,把存在问题通过表单化暴露出来,落实到责任到人,定期更新,及时反馈;他们还设立了生产主管协助生产主任加强现场管理及培训,进一步提高了工艺管理水平及员工操作技能。
扬子芳烃厂的工艺优化与“全流程优化措施”联动,目前实施并取得效果的有28项,仅仅重整联合装置的“降压操作法”已经创效1600多万元。加氢裂化联合装置将2套加氢的物料进行优化,每月给乙烯提供18吨高品质裂解料,并确保了干气送乙烯项目稳妥投用,一季度就共计外送优质乙烯料1075吨;该联合装置还通过装置综合效益模型寻求装置最佳运行参数,不断提高重石脑油、航煤及柴油等高附加值产品收率;上半年1#加氢裂化装置高附加值产品收率同比去年提高约2百分点,2#加氢裂化装置提高了约4个百分点,对比去年月经济效益提升超过1000万元。
