茂名炼油:“屌丝炉”成功逆袭“高富帅”
[中国石化新闻网2015-08-14]
近日,茂名石化炼油分部联合六车间2号加氢裂化装置分馏炉F201获公司二季度“红旗炉”称号,这台之前既“漏风”“漏水”、又频频被考核的加热炉在分部很有些名气,被许多干部员工冠以“屌丝炉”的称号。但“屌丝炉”是如何成功逆袭变成“红旗炉”的呢?
原来,2号加氢裂化装置至2013年开工以来,这台加热炉一直运转不错,可随着时间的推移,加热炉的热效率逐渐降低。内操操作数据显示,加热炉氧含量偏高,导致燃料气用量增加,能耗也大幅增加。今年年初,车间针对该问题进行了一系列的优化尝试:降低加热炉排烟温度,以保证加热炉的热效率;控稳氧含量,减少燃料气消耗。可优化效果并不理想,一季度,这台“屌丝炉”再次被分部相关部门考核。
优化操作上遇到了瓶颈,看来,要解决问题需要找另外的突破口。车间设备专业组带着问题去装置现场寻找答案。不出所料,果然找到了问题原因。首先对炉顶和烟道采样口的氧含量进行数据对比,发现烟道处氧含量比炉顶的整整高出一倍,并且在加热炉空气预热器烟道出口管道发现有腐蚀穿孔现象,同时伴有酸性凝液流出。
氧含量的差异是否与空气预热器腐蚀穿孔有关呢?为了证实这一猜测,“屌丝炉”踏出了逆袭的第一步。车间对空气预热器的腐蚀部位进行补焊和底部加固,这一措施确实有了成效,补焊后的氧含量降到了3.5,加热炉的热效率提高到90%,可好景不长,没过几天,空气预热器烟道出口管道又有凝液涓涓流了出来。
怎么又漏了?逆袭之路不容易,加热炉的“顽疾”让大家大吃一惊,拆开保温铝皮后发现补焊的部位又穿了孔。车间开展了堵漏讨论会,大家纷纷提建议,出对策。“第一次的尝试说明整改方向是对的,是否补焊的材料不合适?”“防止冷空气进入才能有效防止腐蚀、减少凝液,补焊是否堵住了所有的漏风口?”……
近期,车间经过讨论后,制定出严密的整改方案,“屌丝炉”逆袭亮出绝招:先是工艺组对凝液进行采样分析,凝液中硫离子含量偏高,决定用不锈钢材料代替筒体原碳钢材料;并且改变焊接方式,对空气预热器出口整个筒体进行包焊;同时,为了进一步阻止冷空气的窜入,采用防腐蚀的塑料材质在空气预热器底部增加水封设备。方案得到分部领导的认同后,通过多方人员加班加点的施工整改,“问题炉”彻彻底底变了样。
整改后,“屌丝炉”以前“漏风”、“漏水”的邋遢面貌彻底改观,加热炉的热效率提高至93%,能耗从4.29千克标油/吨大幅降至2.96千克标油/吨,成为了名副其实的“高富帅”。
