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炼油与石化工程

多举措优化调整乙烯装置

2015-08-04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  上半年,齐鲁石化化工板块19项指标优于年度目标,多项指标创历史最优
  [中国石化新闻网2015-08-03]最近,两套小装置开工投产让齐鲁石化烯烃厂副厂长朱宏林非常振奋:一是6月30日齐鲁石化承揽的青岛LNG轻烃回收项目进入开车阶段,二是7月10日炼油厂轻烃资源回收利用装置投产。这两个项目投产后,每年可为烯烃厂增加20多万吨优质裂解原料。“有了这两套装置,裂解装置就能吃饱吃好了!”朱宏林说。
  长久以来,烯烃厂裂解装置吃不饱、原料质量差,严重影响化工板块经济效益,令朱宏林十分头痛。齐鲁石化对乙烯装置进行优化调整,上半年,化工板块19项指标优于年度目标,多项指标创历史新高,实现扭亏为盈。
  优化乙烯原料结构
  轻烃是优质乙烯原料,镇海炼化、茂名石化等先进企业的轻烃投入比例相对比较高。一年多来,齐鲁石化深挖内部潜力,把公司内能够生产、分离和回收的轻烃资源回收到位。炼油厂开好催化干气制乙烯装置,全力增产轻烃。烯烃厂改造工艺流程,把过去当燃料的芳烃装置尾气中的氢气、乙烷、丙烷等全部回收利用。2014年4月,投资22亿元的轻烃资源回收利用项目开工建设后,齐鲁石化加快项目施工进度,仅用一年多时间,就实现装置投产运行。
  在此基础上,齐鲁石化把优化的目标瞄准企业外轻烃资源。得知青岛LNG项目建设开工的消息后,该公司积极承揽该项目轻烃回收装置开工,每年可回收13万吨丙烷作为乙烯原料。
  齐鲁石化还借助总部优化平台,做好轻烃资源的区域优化。上半年齐鲁石化从冀鲁等地炼外购轻烃17.94万吨,使该公司裂解装置的轻烃投入比例达19.14%,创历史新高。
  装置高负荷生产创效
  上半年,国内化工市场受到一系列宏观经济、金融政策支持,保持平稳、较快发展。为抓住市场机遇、提高经济效益,烯烃厂裂解装置按每小时100吨的历史最高负荷组织生产。
  朱宏林介绍说,高负荷生产面对的首要问题还是原料供应不足。在这种情况下,齐鲁石化发挥炼化一体化的优势,炼油厂优化石脑油生产流程,全面落实增产裂解料措施,最大限度为烯烃厂提供优质石脑油原料。为保证外购轻烃顺利进厂,该公司开通轻烃卸车新流程,全天候组织轻烃卸车,实现每天进厂1000多吨。
  与轻烃和石脑油相比,尾油是重质裂解原料。齐鲁石化经过效益测算,增加了裂解装置的“吃重”能力。朱宏林说,以尾油为原料,对烯烃厂和化工板块没有效益,但对齐鲁石化整体有效益。今年,烯烃厂首次实行裂解炉“5+4+4”运行模式,5月份尾油裂解量达5.6万吨,同比提高近10个百分点。
  先算再干以效定产
  齐鲁石化烯烃厂裂解装置加工的原料有10多种,每种原料对应不同的操作参数。今年,烯烃厂借助PIMS和SPYRO等优化软件,对不同类型乙烯原料的性能进行评价,寻求经济效益和技术指标的最佳结合点和最优操作工况。
  烯烃厂生产技术科宫钦月介绍,齐鲁石化很早就开始利用优化软件指导生产。过去,烯烃厂每个月算一次,去年开始每周测算一次投出产出比,遇到原料调整、裂解炉切换,随时都进行测算。
  通过这种精细化管理操作,今年烯烃厂有效消除了裂解炉在长周期、大负荷运行状态下的生产瓶颈,裂解装置的运行平稳率始终保持在99%以上,13台裂解炉连续14个月一次投油成功率达100%。4月6日,6号裂解炉创116天的最长运行纪录;6月25日,10号裂解炉创132天的长周期运行记录。

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