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炼油与石化工程

南化公司环己酮装置稳定运行中降本增效

2015-07-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-07-23]
  “1~6月份苯耗992kg/t,比目标值下降13kg/t;氢气消耗70.87Nm3/t,比目标值下降4.13Nm3/t;蒸汽消耗5717kg/t,比目标值下降500kg/t”,上半年,南京化学工业有限公司10万吨/年环己酮装置以稳定运行为基础,对系统各项工艺指标进行优化调整,苯耗、氢气消耗、蒸汽能耗三项指标均实现了大幅下降,较年初制定的目标压降生产成本1200余万元。
  自1月24日系统完成计划停车消缺至6月14日因氢气供给原因停车,期间,岗位人员精心操作,认真巡检,加强对系统氧化大回路中十多台机泵的检查,发现异常及时汇报处理,同时,装置做好轴承、轴套等易损件的备用,加强设备维护保养,做到修理不过夜,系统实现了连续稳定运行。
  自年初进入帝斯曼东方公司一体化管理模式以来,该装置以稳产、高产、质优作为工作目标,积极对系统进行调优。针对开车以来部分运行指标尚未达最优的情况,装置在稳定运行的基础上积极进行工艺指标调整,不断优化生产过程。在与专利商进行多次的讨论后,装置对于部分生产操作进行了改进。对氧化单元#4、#5氧化釜通气量偏大以及分解过程中碱度、温度偏高等问题分别采取针对性措施,有效地减少了反应过程中的副反应和副产物。4月上旬,在实施减少轻二塔负荷并采取优化操作措施以来,轻油中酮的含量实现大幅减少,降低了苯耗和蒸汽耗,月可降本达30万元。
  装置人员每日对照《环己酮装置生产调度日报表》分析生产消耗。针对蒸汽消耗问题,装置严格控制蒸汽的放空量,杜绝蒸汽的浪费,减少减温减压使用量,及时联系动力部溴化锂装置使用装置低压闪蒸汽,做到合理使用蒸汽,上半年,蒸汽消耗实现了大幅下降。

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