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炼油与石化工程

吉林石化丙烯腈厂硫酸装置富氧项目改造成功

2015-07-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2015-07-21]
  中国石油网消息(记者张晓君通讯员田源)7月13日,吉林石化公司丙烯腈厂投资3000万元的硫酸装置富氧改造项目,通过20天运行考核,数据显示,废酸水焚烧量突破50吨/小时,日产酸量突破1000吨,创历史最好水平。
  硫酸装置是丙烯腈厂的环保装置,用来处理丙烯腈和甲甲酯装置副产的含硫废液,并为生产装置提供不同浓度的硫酸产品,在生产链中发挥着重要作用。但过去由于工艺空气预热系统出口温度达不到设计值,限制了处理能力,成为制约4套丙烯腈和2套甲甲酯生产装置同时高负荷运行的瓶颈,经过公司和工厂领导研究后,决定实施富氧改造项目,彻底解决这一问题。
  改造工作需要铺设纯氧管线,高质量完成纯氧管线的吹扫工作是重点和难点。由于管线里是纯氧,稍微有一点儿杂质,运行过程中就会摩擦、发热,发生燃烧和爆炸。以往需要用氮气反复吹扫确保管线干净,需要一个多月的时间。这个厂成立了专项攻关小组,研究吹扫方案。最终制作出一个“弹头”形吹扫器,在氮气推动下对管线进行吹扫,仅用10天就高质量完成了吹扫任务。
  改造过程中,这个厂升级现场管理,每个施工步骤都设置临检点,要求施工单位在验收合格后,才能进行下一步施工作业。在炉砖的砌筑过程中,每层砌筑都要严格与基础砖进行偏差分析,车间技术人员用激光仪对炉砖和基础砖位置进行精确的测量检查,确保炉内墙面每个蜂窝开口位置都要丝毫不差,保证施工的质量与进度。目前,硫酸装置可完全保证四套丙烯腈、两套甲甲酯同时高负荷运行,既实现了清洁生产,又提升了装置生产和创效能力,预计年创效可达2000万元。

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