东海沥青铺上世界屋脊
[中国石化新闻网2015-08-03]在连续两年出现自然递减大幅下降的基础上,今年上半年西北油田采油一厂通过精细地质研究,深化剩余油潜力分析,狠抓注水、注气等工作,含注气老井自然递减降为18.58%,自然递减实现低位稳定,油藏开发形势趋稳向好。
效益注水,激活碎屑岩增油潜力
碎屑岩油藏是采油一厂的主力油藏,其中碎屑岩河道砂油藏有西达里亚、YT2区块、GK2H等7个注水区块,注水开发覆盖储量685万吨,目前日产油300余吨,含水50.4%,注采比1.3:1。
今年以来,在低油价形势下,采油一厂坚持开展弱能量砂岩油藏新区注水建设,以提高水驱动用储量为中心,不断完善已注水区块的注采井网,精细注采优化调整,稳步提升砂岩注水开发效果。
TK7226河道去年进行注水开发,前期注水井仅2口,水驱控制程度24.5%,河道多区域井间剩余油仍未控制。为增加井控储量,今年采油一厂在该区块新增3口注水井,通过水驱增加井控储量36.45万吨。
TK1115区块三叠系阿四段河道砂体规模小,储层非均质性强,井间存在高渗条带,导致前期注水效果不理想,油井水窜严重。
去年下半年采油一厂调整TK1115区块注水方式,分别在高部位能量差区域、低部位边水推进区域开展“弥漫式注水”试验,通过提高水井注入量,扩大水驱波及体积,注水井TK1115-2H、TK1115-5H、TK1115-4对应受效油井TK1115-1H、TK1115套压、静液面均有明显上涨,目前TK1115区块日产油从前期0吨涨到了30多吨,区块开发效果得到了明显改善。
优化注气实现单元均衡驱替
注气开发可以有效动用井周高部位及井间通道剩余油,同时动用一部分注水未能动用的剩余油,是目前提高“连通未动用”储量的有效手段,也是目前采油一厂碳酸盐岩缝洞型油藏开发的一项主导技术。
目前S48单元单元注气整体受效显著,TK429CX、T401等井增油效果较好,至目前累增油15000多吨,为扩大单元注气增油效果,采油一厂从注气井和采油井两方面进行调整优化,增加储量动用。
针对气驱受效率低或未见效井区,提高注气强度。S48单元连通性明确,储量潜力明确,结合前期注气已初见成效,技术人员分析认为S48单元储集空间大,目前处于补充能量阶段,下步计划对注气井T402、TK440、TK428CH井连续注气,提高注气强度。
针对气驱突破井区,连续注气转为周期注气。S48单元内TK411井2014年4月开始注气,注气300余天,注气1033万方(折地下体积3.4万方)后邻井T401井出现气窜,T401压力上升至17兆帕,井区投产最高12兆帕,产油突升,受效明显。为提高注入气利用率,下步TK411井单元注气方式连续调整为周期,防止气窜。
深化认识高效挖潜剩余油
今年以来,采油一厂在措施作业中坚持“三不上修”,潜力小不上、风险大不上、无效益不上,做好“三个优化”,方案源头优化、修井过程优化、工艺应用优化。从地质、工程、管理三方面着手,切实保障措施挖潜效益。
采油一厂为提高措施经济效益,今年措施主要以转抽和化学堵水等低成本高效益措施及潜力明确的补孔改层为主,缩减高风险的碳酸盐岩堵水、大修、酸压等措施。与去年同期对比,措施有效率明显提高,在完修井次减少13井次的情况下,累增油超去年同期0.2万吨。
在砂岩韵律段精细研究及夹层展布认识的基础上,明确水淹模式和剩余油分布特征,针对难动用的“上遮下挡”剩余油,实施深穿透射孔等精细挖潜手段,动用井周夹层遮挡储量。上半年共实施段内未动用层段补孔4井次,有效率100%,累计增油2000多吨。
