齐鲁乙烯装置:吃得饱 干得好
[中国石化新闻网2015-06-09]说起乙烯装置这几个月,齐鲁石化烯烃厂生产技术科科长宫钦月总有一种“饥一顿,饱一顿”的感觉:“乙烯装置要高负荷生产,前两个月份受上游装置检修影响,原料供应不足,无米下锅发愁。5月份,原料供应充足了,如何吃下这么多原料也是个愁事。”每次的调度会,小时百吨的乙烯负荷总是让宫钦月皱着眉头。
6月初,乙烯装置生产报表出炉,宫钦月的眉头才舒展开来。5月份,烯烃厂加工轻烃为47936吨、尾油为64566吨,创历史新高。小时乙烯产量更是达到101.45吨,创近年来最高负荷。
“要想吃下这么多原料,保证装置高负荷生产,裂解炉很关键”,宫钦月介绍说,“轻烃收率高、效益好,我们优先加工”。为保证全部“吃完”优质的轻烃原料,烯烃厂充分发挥5号、6号两台裂解炉炉轻质化改造的优势,对装置的加工能力做了准确的判断,在保证安全稳定生产的前提下,轻烃投入量超出设计负荷的5%至7%。同时,他们对17号裂解炉的原料结构进行了调整,将原先的两组液体原料也改成轻烃,充分挖掘每一台在运裂解炉轻烃原料加工潜能。5月份,轻烃占原料投入总量的20.33%,创历史新高。
相较轻烃这种轻质原料,在裂解车间副主任贾广斌眼中,尾油算是“粗粮”。“尾油加工炉有限,而且原料质量也不稳定”,贾广斌觉得尾油的加工也成了“坎儿”。困难不止一点,尾油原料泵只有2台,最多只能供给4台裂解炉原料,要消化掉所有的尾油,就需要所有的原料泵全部上岗。不仅如此,根据裂解炉实际运行和检修备用情况,唯一可投用尾油的炉子只有1号裂解炉,令人挠头的是,1号裂解炉自重质化改造后每次尾油投用时间都不超过3天,时间一长就以堵管各种问题闹罢工。
为此,烯烃厂组织技术骨干,充分发挥“头脑风暴”作用开展优化攻关,深入研讨1号炉各个运行参数,摸索裂解尾油条件,不断调试汽油比、炉出口温度等参数。5月8日,1号炉顺利投用尾油。在裂解车间职工精心特护下,1号炉运行平稳、参数正常。直到6月2日,顺利完成了5月份裂解尾油“使命”,切出系统检修。同样,5月份尾油投入量占原料投入总量的27.39%,创出新高。
根据原料的变化情况,烯烃厂在裂解炉的调配运行上下足了功夫。5月份,烯烃厂首次推出裂解炉“5+4+4”运行模式,即5台石脑油炉、4台轻烃炉和4台尾油炉。同时,11号炉作为原料加工的调节器,1个月切换了4次原料依然保持良好的运行状况。烯烃厂抓好SPYRO裂解深度控制软件的应用,动态监测裂解炉运行,使每台裂解炉都在最佳裂解深度,12、13号裂解炉裂解深度均提高了5℃。他们还充分挖掘裂解炉裂解能力,提高裂解炉备用系数,从而增大了裂解炉投用灵活度,今年前5个月裂解炉一次投油成功率均为100%,为装置高产稳产夯实根基。
烯烃厂通过小指标劳动竞赛等多种方式,充分调动职工参与高负荷生产的积极性。一线操作工人精心盯表、认真操作,调整好裂解气压缩机和各制冷机组的运行,优化产品采出模式,把“勤、细、微”调整法和“听摸查看嗅”巡检方法应用得淋漓彻底,充分确保乙烯装置的各个控制环节“有惊无险”,畅通乙烯装置高产各个操作环节。
