广州石化催化剂“延寿”降本300多万元
[中国石化新闻网2015-06-02]
“通过不断优化操作和调整,目前装置催化剂使用期已经延长了10个月,节约成本300多万元。”广州石化化工二部苯乙烯装置工艺员陈跃说。
苯乙烯装置催化剂使用期限为两年,去年年底,该装置催化剂已到使用末期,继续使用会对苯乙烯产品的收率有影响,但考虑到今年年底装置有大修安排,而且当前也是苯乙烯价格较好的时期,若要停工半个多月更换催化剂,对效益的影响很大。根据效益最大化原则,经过反复测算,公司决定通过各种措施为催化剂“延寿”,确保装置长周期运行,实现催化更换与装置年底大修同步的目标。
为延长催化剂的使用寿命,提高苯乙烯收率,装置技术人员通过仔细分析影响催化剂活性的主要因素,根据催化剂运行数据和工艺操作经验进行调整优化,如在设计范围内尽可能控制反应温度稳定,提高反应中水蒸气与乙苯的比例,适当降低反应压力,控制原料进料流量稳定及组成稳定等。
为保证反应温度稳定,装置加强了MT-607焦油罐脱水频次,尽可能减少残油带水,以保证原料稳定。此外,技术人员通过分析每条进料线的状态,开展原料优化,将泵输送改成利用液位差静态输送后,减少了聚苯乙烯废液回炼对原料进料造成的冲击。
截至今年五月,苯乙烯装置催化剂已经连续使用了33个月,创装置催化剂长周期使用新纪录。目前,催化剂性能稳定,装置运行情况良好。
