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炼油与石化工程

齐鲁石化:立足技术改造深挖装置潜能

2015-05-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-05-15]
  5月12日,齐鲁石化第二化肥厂丁辛醇车间技术员张宝国坐在操作台前,正在拿相机拍下DCS画面上氢碳比的趋势图。据他介绍,现在多了一条配氢管线,不仅原料气质量有所保证,产醛量增加,而且简化了操作程序,降低物料消耗。
  “多了一条配氢管线”是该厂在2015年制定百余条设备改造,落实“运行长周期、效益最大化”具体措施之一。第二化肥厂按照“轻重缓急、主次分明”的原则,认真梳理制约装置瓶颈问题,找出症结的“七寸”部位,并下气力把脉诊断,如今,效果已经凸显。
  另起炉灶,解决大问题
  今年年初,该厂经过反复论证和调研,从去炼厂的氢气管线上“牵出”一条新管线,引到了丁辛醇装置,为生产争取了主动权。
  以往,丁辛醇装置和辛醇异丁醛装置共用一套“氢碳比”,丁辛醇装置需要氢气量较多,而“需要氢气量较少”的辛醇异丁醛装置也跟着“水涨船高”,富裕的氢气导致辛醇异丁醛装置的消耗偏高,频繁的工艺调整,造成反应器紊乱,给生产带来不小的麻烦。
  改造之后,“井水不犯河水”,两套装置结束了共用一套氢碳比的历史,都有了相对自由的调节空间,可以根据具体工艺情况,选择适量的氢碳比,避免了物料的浪费。
  无独有偶,沉降槽是煤气化装置的“一根独苗”,是水渣分离的关键设备,在工艺波动频繁时,罐璧和搅拌器凝结的硬垢,极易脱落造成管线堵塞,为后续生产带来一定危险,2013年,装置就曾出现这样的情况,险些造成到装置停车。
  为此,该厂及早动手,和厂家和施工人员进行多次现场对接,结合装置的实际情况,建造一台备用沉降槽,消除了关键设备没有备用的困扰,同时,该厂对沉降槽进行“一开一备”式的定期维护,保证沉降槽以最佳的状态投入生产。
  别出心裁,降低大风险
  在此次气化炉C炉开车过程中,“高压水冲洗管线”的步骤已经被省略,程序的简化不仅没有影响装置的正常开车,而且,还大大的降低了安全风险。
  气化炉大煤浆槽的下方有三个下料阀,煤浆极易堆积在阀门的周围,时间一长,煤浆硬化堵塞阀头位置,每次开车时,都要用一天的时间去疏通管线,高压水的冲洗方式存在一定的安全风险,一旦水进入煤浆中,就会导致成分浓度发生变化,影响开车后的正常生产。
  车间技术人员积极开动脑筋,在下料阀的阀头处加上一个倒三角的铁钩,阀门关合时,小铁钩向下动作,把附着在阀头处的煤浆刮下来,“这样简单的小机构,容易操作,更是降低了风险。”气体联合车间技术员李佳说。
  技术改造的成果不仅体现安全生产中,在环保方面也是有所彰显。在今年春季消缺中,该厂丁辛醇车间技术员更是“别出心裁”,在物料储罐的每条管线上都加装一个“冷凝器”,用来将气相物料冷凝下来,进而回收到装置,而外送处理的则是干干净净的气体。不仅节省了物料,更是消除了化工异味。
  四两拨千斤,消除大隐患
  一列载煤火车从原料车间门口经过,副主任赵来松嘴里念叨着,“……4、5、6、7……”,每节车厢像是在接受检阅一般,停留在采样机的下面,取样的螺旋钻从上至下,扎进一堆堆的煤里,一节车厢都“没有放过”。
  “采样率100%,这是最满意的,改造之后,可比原来强多了!”赵来松一脸的高兴。他说的“原来”的情况,就是采样机螺旋钻往往是扎进去,就上不来了,后面的车厢根本就无法完成采样。
  问题出在哪里?车间技术人员经过仔细研究发现,采样机的外部架体承受不住外部车流的巨大力量,一晃动,螺旋钻也跟着出现坡度,受力不均导致钻头折在车厢内。
  固定架体不是件容易的事儿,有车厢向前的力,有钻头向下的力,如何让小小的采样机能够“四两拨千斤”,车间做了大量实验,找到力量冲击的几个关键点,在此处进行高强度加固,从根源上消除了“采样率不达标”的隐患。
  与此同时,该厂还通过技术攻关,在错综复杂的管网中,科学画出一片区域,加工近60余条甩头,为将来的碳三回收和20万煤制氢做好前期准备。“要通过技术改造,把制约我们装置的瓶颈难题,彻彻底底的解决掉,更是要立足长远发展来考虑问题。”第二化肥厂厂长宋洪澎多次强调。

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