扬子芳烃厂探求“三剂”末期高效运行新途径
[中国石化新闻网2015-04-24]
近日,扬子石化芳烃厂对联合装置的国产歧化催化剂进行了标定,检验其活性度和转化率,结果发现催化剂的转化率达到45%以上,选择性保持在94%左右;表明虽然催化剂已经进入了运行末期,只要运行平稳且温度均衡同样也能达到高效运行的性能。目前,扬子芳烃联合装置的催化剂、吸附剂和白土等“三剂”国产化率达到95%以上,绝大多数已进入末期运行,定期开展标定是为进一步延长“三剂”寿命探索出一条新途径。
扬子石化重视国产催化剂的工业化运用,其中芳烃联合装置的歧化催化剂已经全部实现了国产化,曾经获得国家级科技成果奖励。目前,扬子芳烃联合装置存在着运行负荷与“三剂”寿命进入末期活性下降之间的矛盾,扬子芳烃厂把这一“瓶颈”作为确保装置效益的主要攻关项目来抓。3年前,扬子芳烃厂就已经与上海石科院建立了合作关系,双方派出专家和技术人员进行集体攻关;他们对已经进入运行末期的催化剂重新设定温度、氢油比和空束参数,观察在温度条件变化情况下的活性和转化率。今年,扬子芳烃厂计划对700多吨“三剂”进行末期标定,制定了详细的标定方案,从物料平衡、数据采集处理到化验分析均实施严格的专业人员认证措施。在对100多吨歧化催化剂标定过程中,扬子芳烃厂从三个方面进行把关:首先严肃工艺纪律,集中最优秀的操作工进入标定一线,确保工艺操作的准确性;其次成立相关设备和工艺运行保运小组,负责对设备温度、压力和流量的全方位监控,采集到了第一手资料;同时,他们制定了装置应急方案,事前进行了配合演练,对可能出现的产品质量和设备超温等问题进行针对性预防。标定结果初步显示,在目前负荷下催化剂还可以确保连续高效运行18个月没问题,且催化剂的活性品质不会降低,为全年装置的安全运行提供了科学的依据。扬子芳烃厂目前又在制定新的方案,同样要对异构化和铂重整催化剂实施末期标定,进一步收集催化剂末期高效运行的第一手资料。
