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炼油与石化工程

扬子石化重整联合装置实现热料直供

2015-04-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-04-22]从4月份开始,扬子石化实现了1套加氢裂化装置重石脑油全部直供1套重整装置的生产模式,突破性地实现了装置原料优化工作,为下一步重整原料及乙烯原料的进一步优化奠定了基础。实现热料直供之后,扬子石化1套重整装置的芳烃产率提高幅度达2.52个百分点,年增效可达3540万元。
  目前,扬子石化重整联合装置共有1套重整、2套重整和新建全球首套石脑油吸附分离等7套化工装置组成,存在“供料流程长、环节多、能耗居高不下”的瓶颈。从去年开始,扬子公司芳烃厂在对联合装置进行充分调研的基础上,提出了“重整联合装置逐步实现执料直供“的建议,得到了公司生产技术部门的肯定。
  首先,扬子公司逐步增加1套加氢裂化装置重石脑油热料的供应量;其次逐步减少直至停止重石脑油去罐区的量;同时利用“罐区流量串接控制手法”,最终实现装置之间热料直供,从而减少了物料供应过程中的中间环节,不但降低了物料供应成本,同时也提升了热能的利用率,这一措施实现了装置能效的历史性突破。
  为确保这一方案的成功,扬子石化芳烃厂经过了3个月的前期准备,首先是完善了重整进料缓冲罐的相关仪表控制方案,由原来的单控方案改为分程控制,以确保加氢裂化装置重石脑油抽出塔的稳定运行。其次是优化物料平衡,控制重整进料缓冲罐液位平稳,同时兼顾反应进料温度在指标范围,从而实现了重整反应进料稳定供给和反应进料温度的提升。第三,编写热料直供标准化操作法,培训岗位人员,确保了装置工艺控制方案实施的本质安全。
  下一步,扬子重整联合装置还将通过罐区增加跨线,实现重石脑油罐分贮分输,同时推进重整原料优化,以充分释放两套重整装置的技术潜能,寻求重整芳烃产量的最大化。

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