当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  天津石化:环环相扣 14项优化成新常态
炼油与石化工程

天津石化:环环相扣 14项优化成新常态

2015-03-27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-03-26]今年以来,天津石化烯烃部在保证装置平稳生产的前提下,从原料结构、装置运行、产品结构、能源管控、成本控制、管理提升和业务流程六个环节,做实14项优化项目,深挖潜多创效,前两个月实现盈利5230万元,降本增效618万元。
  在天津石化已批复确定的优化创效项目中,烯烃部为责任单位的有14项,其中两项为公司级,其余12项为作业部级。对此,烯烃部以优化项目为"经"、六个环节为"纬",做实各个环节的优化,形成一张常态化的优化创效网。
  以专业管理分类的6个优化攻关小组瞄准指标的差距点、运行的波动点、流程上的缺失点、成本费用的难控点、效益的流失点、三基管理的薄弱点,追根溯源、立找立改、优化跟进。
  从生产源头抓起,他们每日对比各个能耗参数指标,让增效措施层层细化落实。通过优化抽气率、急冷油塔和各炉出口,每小时减少乙烯装置蒸汽消耗3吨,两个月增效78万元;通过优化乙二醇进料反应水合比、蒸汽加热量以及降低塔顶喷淋水量、控制醇含量,1至2月节约11万元的蒸汽和精制水。此外,通过优化油品罐压、调节氮封,减少卸火车石脑油罐底残油量,每月实现节能降耗13万元。
  在装置运行方面,各项运行调整优化举措成为创效网上的亮点。他们尝试将乙烯装置分离单元碳二反应器的选择性提高两个百分,两个月增加乙烯60吨,碳三反应器的选择性提高5个百分点,直接抱回19万元。优化分离单元各塔操作后,每月增加经济效益18万元。1至2月份,乙烯装置整体优化后,总收率累计完成99.73%,为四年来同期最好水平。同时,乙二醇装置脱碳系统降低反应器入口二氧化碳浓度后,催化剂平均选择性高于设计0.1%,相当于每生产一吨当量环氧乙烷就少消耗乙烯7.56千克。针对聚乙烯装置进行新产品生产,需频繁切换产品牌号的状况,烯烃部大力优化新产品切换过程,有效减少了产品切换过程中非标产品的产生,仅从2650向1820产品切换,就可减少非标产品25吨,增效2万元。
  烯烃部还紧盯市场,通过优化产品结构、开发生产新产品等环节,实现综合效益最大化。进入2月,乙二醇效益明显高于环氧乙烷产品,烯烃部开足马力多出乙二醇,每天增产13吨。针对乙烯装置厚利产品氢气的生产,烯烃部通过不断提高乙烯制冷压缩机的制冷效果,使冷箱的氢气收率增加了4.2%,并一直保持高负荷生产。两聚装置则努力降低边际贡献低的产品,放大高附加值的产品产量,截至2月底,聚烯烃高附加值产品增效555万元。近日,T5030、M12J、PPB6202三个高刚性聚丙烯新产品成功下线,即将成为新的效益增长点。
 

友情链接