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西北油田循环注气工程累计注气一亿方

2015-01-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-27]截止1月22日,西北油田大涝坝循环注气工程已累计注入气1亿立方米,注气效果明显,地层压力稳步回升。得意于循环注气,原本水淹停喷的S45井、DLK10X井均已恢复产能。
  自2005年投入开发以来,经过近8年的衰竭式开采,表现出产量、压力递减快的特征,严重影响采收率。为实现高效开发,2010年5月大涝坝凝析气田循环注气工程破土动工,作为中石化首个整装凝析气田注气开发项目,具有重要的先导性意义。
  由于注气站设计压力高、人员缺乏注气管理经验,西北油田组织技术人员提前系统学习注气开发方案、注气地面设计工艺及施工建设方案,研究注气压缩机、燃气机的结构原理,还选派操作人员到雅克拉集气处理站西气东输压缩机组跟班学习。
  作为循环注气工程的主管单位,雅克拉采气厂采处二队,专门成立了大涝坝注气跟踪小组,密切关注气机组的运行参数变化、气井动态响应等监测情况。通过精确控制大涝坝循环注气压力和注气量,保障了注气机组平稳注气。针对注气压缩机出现的四类典型故障,组织技术人员深入排查原因,分析并制定解决方案,丰富了高压注气机组管理经验,进入强注阶段后,机组注气时效达到100%。
  自循环注气工程投用以来,3口注气井运行平稳,日均注气可达18.5万方,最高注气压力达48兆帕。上气层产量平稳,地层压力已上升2.0兆帕;下气层单井油压、产量上升,含水下降,区块含水下降36%;注气工程初见成效。在这种保压开发模式下老区凝析油最终采收率将达到59.84%,较前期衰竭式开发提高32.55个百分点,相当于再造一个大涝坝气田。
  下一步,采气厂将在精细描述的过程中,不断探索注气开发过程中地层流体的相态、地层压力、气油比等参数的变化规律,评价注气开发效果,找出注气开发中存在的问题,及时进行注气参数、注气方式、注气井网的优化调整,进一步提高凝析油采收率、恢复地层能量,延长气藏寿命

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