当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  普光分公司既用好“存粮”又寻找“新米”
勘探与钻采工程

普光分公司既用好“存粮”又寻找“新米”

2015-01-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-22]1月12日,记者从普光分公司获悉,2014年普光气田全年生产井口气103.94亿立方米。至此,普光气田已连续3年井口天然气产量超百亿立方米,为川气东送项目提供了稳定的气源支撑。
  普光分公司副经理、开发管理部主任姜贻伟介绍说,2014年,普光气田通过加强气藏动态监测及跟踪分析,摸索形成了控水稳气、治理井筒堵塞、改善产气剖面、增加储量动用等一整套稳产措施,不断提升气田科学开发水平。
  动态监测为气田开发“号脉”。气井生产动态监测对跟踪分析生产状态、保持气藏均衡生产意义重大。2014年,普光气田进一步完善气田监测体系,全年完成生产测井13井次、压力恢复18井次、常规流体监测790井次。技术人员对6口井解堵,对4口井重复酸压,增加了单井产能。
  精细研究为气田开发“建档”。地质工作人员分块、分单元计算气田动态储量,落实不同层系储量动用程度,定量预测了三类储层分布状况。进一步明确了“飞三段”为下一步开发调整的主要目的层。在此基础上,他们制订了新的开发调整方案,为科学开发、效益开发奠定了基础。
  控制边水推进为气田开发“减压”。2014年,技术人员进一步深化对地层水推进规律的认识,及时调整气井工作制度,将边部气井生产压差控制在3兆帕以内。首次开展的气井封堵水现场试验取得成功。在普103-1井实施堵水措施后,该井日产水量由堵水前的150立方米下降至目前的10立方米。全年新产水气井仅增加两口。整个气田气井的日出水量由以前的600立方米下降到目前的400立方米。
  井筒治理和层间改造为气井生产“通络”。普光气田初步形成了一套适用的井筒解堵技术。2014年对6口井实施解堵,冲洗时间大大缩短,井筒状况明显改善,单井产量明显上升。借助国家重大专项科研平台,普光气田成功研制了“层间转向、层内转向”相结合的二次酸压改造转向酸体系。该技术在普101-2H井应用后,产气剖面得到有效改善。
  在用好“存粮”的同时,2014年,普光气田也在不断寻找“新米”,勘探工作取得积极进展。
  在深层海相勘探上,在跟踪明1井钻井的同时,以石炭系为主要目的层兼顾茅口组、嘉二段,完成了对清溪场构造圈闭的地质评价及井位论证工作,部署了清溪6井;开展了茅口组成藏地质条件对比研究、储层预测、含气性预测及圈闭评价等工作,初步落实有利区圈闭面积14.4平方公里,圈闭资源量75.6亿立方米。
  在陆相勘探上,围绕普光主体的滚动增储及开发准备、普光西洼的目标评价及新层系储备三个重点,加强普光主体须家河组有效储层及裂缝发育规律研究,普光西洼构造、储层及裂缝、烃类分布及成藏条件研究和千佛崖-自流井组致密砂岩勘探潜力评价工作。2014年部署的普陆2井、普陆1-2H井均获得较高产工业气流,有力地证明了分水岭、铁山、双庙等天然气富集有利目标区,初步估算圈闭资源量600多亿立方米

友情链接