塔河采油一厂低效油藏治理侧记
[中国石化新闻网2014-11-24]延长青春对于一个人来说容易,然而对于一个老油田来说绝非易事。近年来,西北油田塔河采油一厂对三区奥陶、西达里亚、AT1等5个低产低效区块治理,通过提取层内“青春细胞”和穿越层系探析“青春密码”等手段,低效油藏重新焕发青春活力,区块日产油从年初的27吨上升到了135吨。
提取层内“青春细胞”
一口含水高达99%的低产低效老井,经过层内精细挖潜后,含水降到50%,还实现了日增油20吨的佳绩,这是塔河采油一厂今年在底水砂岩油藏低效井实现高效开发的一个典型案例。
TK921H井自2007年开井生产以来,已累产原油3.47万吨,曾经也是充满青春活力。但是后期含水高达99%,日产油仅0.9吨,经过多轮次堵水,效果均不理想。
有人认为,该井所处区域油井全部高含水,说明区域已严重水淹,剩余油主要存在井间难以动用,建议该井关井,待后期治理。
很多技术员对这口老井逐渐失去信心,这无疑是对一个油井老去的宣判,这口生产了7年的油井差点就被打入长期关井的“冷宫”。
2014年,在一次低效油井摸排讨论会上,TK921H井被再次提起。
“在笼统堵水不理想的情况下,我们是不是先号准水平段有没有油的脉,再次应不应该转变思路,可以考虑由单纯的笼统堵水向选择性堵水的治理手段转变。从数模和物模上看水平井由于非均质影响水平段动用程度低,多年来的水平井生产测井也验证了这点,这口井可采取封堵强度更高的堵剂进行再次堵水”采油一厂总地质师马洪涛的分析,让这口井重新回到技术员的视线内。
K921H井再次被抬上“手术台”。
经过激烈的讨论和反复论证,技术人员通过实施全井段水泥挤堵,同时优选水平段中部轨迹较高且渗透率较低的井段重新射孔,射孔两段长度均为15米潜力段,实施段内精确挖潜。
7月17日,TK921H井措施后取得了显著的效果,日增油20吨,同时,含水从99%降至50%左右,截至目前,该井已累计增油达1080吨。
以此为契机,该厂加大底水砂岩水平井精细挖潜力度,今年以来,该厂底水砂岩油藏水平井层内精细挖潜8井次,有效8井次,有效率100%,累计增油9900吨,目前日增油仍高达85吨。
穿越层位探析“青春密码”
今年年初,厂西达里亚三叠系油藏含水持续上升,产量一度降至39吨,成为负效区块。该厂技术人员通过穿越“上中下”三个油组,获取了油藏的青春密码,区块日产由40吨上升至92吨,含水由92.4%下降至84.8%,折年自然递减-1.8%。
针对上油组注水效果差,DK12井组属于该区块,受南部DK4井注水以及边水影响平面注采不均衡导致井组含水上升,技术人员转变注水开发思路,开展注采调整,注水开发方式从初期的“温和注水补充地层能量”向“注水驱动井间剩余油”转变。DK12井提高配注、DK2停注,提高了DK12井南部储量动用程度,结合DK8、DK29H井提液引效,扩大水驱波及面积驱动剩余油、油井优化液量引效的工作,油藏综合含水从年初的84%下降至目前的76%。
对于中位采出不均衡问题,技术人员不断完善上油组开发井网,西达里亚上油组油藏采出程度为36.6%,较中下油组低,受前期一直高含水影响,在研究确定剩余油相对富集的有利区域后,利用高含水井回采,恢复开采井网,目前已实施4井次,见效3井次。其中DK10井目前生产上油组,日产液23吨,日产油19吨,含水15%。
针对下油组普遍高含水问题,技术人员开展大泵提液增产试验并借鉴九区、二区等区块底水油藏大泵提液经验,优选下油组DK24H井和中油组DK18H井开展大泵提液试验,DK24H井位于西达里亚构造边部,油层厚度12.4米,水平段长201米,控制面积较大,单井控制储量8.8×104吨,累产油3.95万吨,采出程度44.9%,较邻井采出程度低。
技术人员分析认为该井平面非均质性强,水平段渗透率100-800mD,高渗段易水淹,通过进一步提高产液量,持续扩大压降漏斗,动用低渗段,造成剩余油平面流动,开发将会进一步改善。本次实施大泵提液,累计排液7264吨后含水由99%下降至95%,日产油由0.9吨上升为6吨,两口井均已见成效
