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勘探与钻采工程

南海西部创新唤醒老油田

2014-11-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

   井下作业技术、管理双管齐下
 [中国海洋石油2014-11-19]停产6年的涠洲11-4-A5井在今年恢复生产,截至目前累计增油量达1.1万立方米;10月,涠洲11-4-A6c井套管腐蚀穿孔的安全隐患成功解除……一口口老油井重新焕发活力。
据了解,截至9月底,有限公司湛江分公司(下称湛江分公司)生产部通过复合解堵、换套等技术,已完成低效井治理10余井次。该公司以技术创新为中心,配合管理方式优化,“双管齐下”促进井下作业的降本增效。
2009年,涠洲11-4-A5井套管腐蚀损坏,考虑到该井的产量及后续作业成本,湛江分公司决定临时封井。此后,公司通过对取换套技术的攻关和作业程序的优化,单井作业时间从14天缩短至7天,单井作业费用降低30%,成功帮助A5井恢复生产,日产油量达70立方米。湛江分公司目前在生产的油气田28个,其中8个油气田生产时间超过10年,2个超过20年,随着油气田生产时间的延长,取换套技术将应用到更多油井,从而形成规模效应,进一步降低成本。
解堵技术的创新也为井下作业带来了显著效益。南海西部部分油田由于地层污染,无法正常释放产能,常规酸化解堵效果不佳,而以往常用的深穿透补射孔成本高。技术人员创新性地采用了复合解堵技术,在7口井的实施验证中取得了100%的成功率,单井作业成本较深穿透补射孔降低60%。
除了技术创新,湛江分公司还积极优化井下作业流程,向管理创新要效益。以往,油藏、工艺及作业是三个业务板块,以“接力赛”的方式各管一段。因流程过长,大大影响了时效。通过油藏、工艺及作业一体化管理,“接力赛”转变为“齐步走”,从措施的提出、准备、实施到后评估,三个板块同时参与,共同研究分析,不仅提高了效率,也确保了措施的成功率。
管理创新还体现在工具材料的重复利用上。湛江分公司通过井下作业工具重复利用,上半年节约成本约340万元。通过扩大工具维修保养范围,预计全年节约成本1450万元,单井材料成本下降20%。
合同费率优化是成本控制最直接的手段。从今年4月开始,湛江分公司对10个主要服务年度协议合同进行变更,经过两个月的谈判全部完成。这10个合同约占每年服务费的90%,变更后所有服务费率下降5%,预计今年可直接节约350万元。
针对高难度井作业,湛江分公司还加大风险合同的推行力度,甲乙双方共同承担风险,促进乙方重视项目实施质量,保障作业的成功率。

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