辽河欢喜岭采油厂采油作业一区低渗透油藏管理纪实
2014-09-29
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来源:中国石油石化工程信息网
Ľ> 38年老区如何实现负递减?[中国石油新闻中心2014-09-26]
截至9月24日,辽河油田欢喜岭采油厂采油作业一区累计生产原油9.8万吨,超产285吨;生产天然气1574万立方米,超产271万立方米,油田自然递减率-5.05%,综合递减率-12.40%。
投入开发38年的老区,在新井配产1.2万吨,且计划的12口新井没有实施的情况下,却实现低渗透油藏油气产量超产、油田递减率负增长,奥秘在哪里?
常会诊、找原因挖掘油藏潜力
2014年,采油作业一区面临新井产量缺口大、老井产量递减较快的生产现状。这个区深入开展长停井调查,反复对比“三老资料”,摸清区块油井停产规律、停产主控因素和制约复产的关键问题,摸清区块油水分布规律,并与厂地质技术人员紧密结合,挖掘剩余油潜力。
这个区加强资料录取及分析力度、加强现场效果跟踪分析工作。通过不正常井加密含水分析以及功图液面测试,截至9月24日,累计分析不正常井342井次,提出建议70余条。
这个区建立了油水井动态分析长效机制,引导员工加强油水井生产状况分析。截至目前,全区共复产长停井20口,累计增油7885吨,实施调参、改间开、调整控套等措施120余井次,有效保障了油井平稳生产。
把准脉、下良药保障油井生产
采油作业一区管理的断块多、碎、散,油品差异大、物性差,给油井管理带来诸多困难。这个区以全员油水井分析为平台,摸清油井情况,科学决策,优化措施保稳产。
针对高含蜡井,从创新清防蜡方式入手,保障高产井、敏感井的正常生产。对油层敏感性强、受外来液影响较大的油井,这个区采用本井液热洗方式洗井,有效防止油层污染。齐2-13-11井以前主要采用热洗清防蜡,检泵周期3个月左右,检泵过程中极易发生油层污染,改为加药清防蜡后,检泵周期由原来的95天延长至427天。
对部分边底水能量较弱的高含水井,这个区在分析对应注水关系、注水受效和油层潜力的基础上,在齐16-7块开展了提液增排措施,将区块内的齐2-16-507井冲次由2.0次/分上调至3.6次/分,产液量由6.5立方米上升至15立方米,含水由93%下降至50%,日增油7吨。目前实施提液增排的2口井,累计增油865吨。
对部分注水受效区块的低产低液井,这个区在加强注水受效分析、泵况分析和液面资料录取的基础上,对高液面低泵效井实施强制检泵措施。欢2-12-021井长期低产低液生产,实施强制检泵后日产液由2.4立方米上升至6.8立方米,日产油由2.2吨上升至6.5吨,日增油4.3吨。截至9月24日,这个区共实施强制检泵14井次,累计增油1183吨。
勤调整、细管理提高注水效果
老区存在地质构造复杂、平面及纵向差异大、产量递减加快等生产难题,采油作业一区以“注好水、注够水、精细注水、有效注水”为目标,勤调整、细管理,保持区块持续稳产。
采油作业一区根据区块产量变化趋势,在11个区块实施转注井10口,复注井11口,使区块注采井网进一步完善。欢2-7-117井去年年底投产,初期日产液15立方米,日产油14.1吨,为保持这口井产量稳定,今年3月,采油作业一区对欢2-7-18井和欢2-7-1018井实施转注,补充了这一区域的地层能量。
采油作业一区坚持油水井分析常态化,随时掌握油井生产动态和油水运移规律。根据对应油井生产变化情况,在7个区块动态调整注水井注水量7井次,累计节约注水量超过2.11万立方米。
